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[讨论帖] 这台316材质设备是什么腐蚀

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julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
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本帖最后由 julius6054 于 2019-9-29 09:50 编辑

微信截图_20190929094622.webp 微信截图_20190929094721.webp 微信截图_20190929094656.webp 微信截图_20190929094729.webp 微信截图_20190929094739.webp 微信截图_20190929094805.webp 微信图片_20190912173404.webp
说明:这台设备至今投用有3年半,投用两年的时候发现底部渗漏,停工内部着色探伤发现有裂纹,然后现在补焊,补焊完成后一投用立马渗漏,渗漏点还是原来的地方,设备别的地方没有渗漏,316板材表面也很好。

设备情况:
1、316材质,加工后设备无热处理;
2、介质:阳离子淀粉溶液,温度98℃以内,PH=5.1。



 

发表于 2019-9-29 09:40:16

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本帖最后由 julius6054 于 2019-9-29 09:48 编辑

微信截图_20190929094622.webp 微信截图_20190929094656.webp 微信截图_20190929094721.webp 微信截图_20190929094729.webp 微信截图_20190929094739.webp 微信图片_20190912173404.webp 微信图片_20190912173426.webp

 

发表于 2019-9-29 09:45:07

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原来是照片太大。。。。

 

发表于 2019-9-29 09:51:08

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lee_GIQN 发表于 2019-09-29 13:01
是否是晶间腐蚀 <br />时间久了 漏点出现在焊缝质量差的地方 实质上整条焊缝可能都有问题了 只是还没有显现 或者在漏点处做较大范围的补焊 个人见解
怀疑是晶间腐蚀,因为只出现在容器底部冷弯和底部,其余地方没有腐蚀,就是淀粉溶液,没有提供溶液化验分析。

 

发表于 2019-9-29 13:48:44

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lee_GIQN 发表于 2019-09-29 13:01
是否是晶间腐蚀 <br />时间久了 漏点出现在焊缝质量差的地方 实质上整条焊缝可能都有问题了 只是还没有显现 或者在漏点处做较大范围的补焊 个人见解
难点是为什么只是底部出现,别的地方都没有。而且发现的渗漏点也不在焊缝

 

发表于 2019-9-29 13:49:36

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oceans 发表于 2019-9-29 13:45
介质:阳离子淀粉  腐蚀:孔蚀  原因:可能是原料中含氯离子造成的。

淀粉厂家说没有氯离子,当然,这块也没有拿去化验分析过

 

发表于 2019-9-29 14:25:49

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oceans 发表于 2019-9-29 13:45
介质:阳离子淀粉  腐蚀:孔蚀  原因:可能是原料中含氯离子造成的。

淀粉厂家说没有氯离子,当然,这块也没有拿去化验分析过

 

发表于 2019-9-29 14:25:58

点评

氯离子不一定是添加才有,除非用纯水配置。如果一般工业用水,个别地区水质差别很大,有的会氯离子偏高。  详情 回复 发表于 2019-10-1 17:09
氯离子不一定是添加才有,除非用纯水配置。如果一般工业用水,个别地区水质差别很大,有的会氯离子偏高。  详情 回复 发表于 2019-10-1 17:09
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天使木业 发表于 2019-9-29 16:40
设备制造完毕后,表面未处理好@

表面处理是符合图纸技术要求的,看到的不平整的地方是补焊的。

 

发表于 2019-9-29 18:49:03

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jhenry 发表于 2019-9-30 12:49
应力腐蚀开裂吧

问题是应力哪里来?

 

发表于 2019-9-30 14:44:17

点评

1、焊接造成。 2、推荐你搜一下《奥氏体不锈钢的应力腐蚀研究》,我以前看过,里面有比较详细解释。  详情 回复 发表于 2019-10-1 17:16
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kukulcan1999 发表于 2019-9-30 14:29
焊材的材质不够,全是焊缝处

???????????????

 

发表于 2019-9-30 14:48:48

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跳动的旋律 发表于 2019-09-30 10:28
怀疑有微小的裂痕了。怀疑材质本身有问题。
发现有裂纹才补焊,补焊之后没啥卵用,还是漏。

 

发表于 2019-10-1 01:14:59

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jiuxiao123 发表于 2019-09-30 10:55
猜测可能是应力腐蚀,这就可以解释为何设备冷弯区域以及返修后继续泄漏;至于为何是设备底部泄漏,可能介质本身引发应力腐蚀的成分为微量,但在设备底部会随着时间逐渐聚集,从而引发应力腐蚀。建议做一下介质成分分析
应力腐蚀引起的原因?点腐蚀?缝隙腐蚀?晶间腐蚀?还是溶液的腐蚀性引发?

 

发表于 2019-10-1 01:17:20

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hxm606 发表于 2019-10-01 17:16


1、焊接造成。<br />2、推荐你搜一下《奥氏体不锈钢的应力腐蚀研究》,我以前看过,里面有比较详细解释。
多谢指导。目前倾向于认为是晶间腐蚀

 

发表于 2019-10-2 07:21:35

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hxm606 发表于 2019-10-01 17:12
1、可能是溶液中氯离子造成的,氯离子不一定是添加才有,除非用纯水配置。如果一般工业用水,个别地区水质差别很大,有的会氯离子偏高。<br />2、图片中腐蚀点在焊缝或者靠近焊缝处。有可能是应力腐蚀
但是不能解释为何只是设备底部才发生渗漏,设备高4米,只有底部0.1米以下有腐蚀渗漏

 

发表于 2019-10-2 07:23:11

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hxm606 发表于 2019-10-01 17:09


氯离子不一定是添加才有,除非用纯水配置。如果一般工业用水,个别地区水质差别很大,有的会氯离子偏高。
另一个问题是好几台设备就这台出问题,也不好解释。

 

发表于 2019-10-2 07:25:43

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jhenry 发表于 2019-10-04 11:32


能现场看看吗?
这就是现场看的图片

 

发表于 2019-10-4 21:44:40

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shflyx 发表于 2019-10-05 08:12
焊接后没有酸洗钝化么
有酸洗钝化,目前的问题在于只有底部这块有渗漏,其他地方都没问题。

 

发表于 2019-10-5 09:44:06

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如果是晶间腐蚀,侧壁以及顶部有没有可能也会腐蚀?或者说针对目前的腐蚀,如何处理?添加内防腐涂层?

 

发表于 2019-10-5 21:59:04

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fengzhihui 发表于 2019-10-06 08:30
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这是生产中的设备,不是你想整体或者局部换就换的,哪个部门都有业绩考核,这局部换还得现场焊接,然后探伤,来回折腾多少天?还不算周边吊装需要的空间问题。停一天的费用可以搞几台这样的设备了,有句话别不爱听:销售别把自己的无能转嫁给后续技术部门或者客户,通常把客户当猪头的,最终都是销售自己当猪头。

 

发表于 2019-10-6 09:47:03

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zare 发表于 2019-10-10 11:37
氯化物引起的SCC最大 ,F-  Br- 可以引发SCC。<br />    如果底部存在沉积液体不流动情况,有害介质可浓缩引发SCC。<br />   再    关注,底部有没有沸腾情况下出现气泡,如果有,气蚀可在有害离子比如浓缩的Cl-情况下可诱发SCC。<br />   既然有水H20,Cl-SCC 可能个人认为最大。<br />    气蚀加速SCC开裂。 <br />
溶液是96-98℃的糊状淀粉溶液,配制好即输送给工艺部门使用,同类6个容器,别的都没有问题。

 

发表于 2019-10-10 17:54:27

点评

还请询问一下有无产生气泡的条件。 还是改变局部工艺介质条件,没有办法改变的情况下,停工维修期间打一下硬度看HB 是多少。 从热处理焊缝焊接工艺上分析找找原因。 措施:局部喷涂防止SCC合金层+封闭剂。  详情 回复 发表于 2019-10-11 08:14

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