用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室

  [复制链接]
20.4万 |2.7K

proii有时候就是这个样子的 也是逼近收敛比较快   冷进料也就是35度左右的   热进料也是理论版三-五块儿进    这个有个模板的  好像是proii案例集里面有  你找下

 

发表于 2013-11-6 09:42:52

回复

使用道具 举报

footprintwzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
MC0323 发表于 2013-11-5 15:56
看公式不就好了 你建不建流程跟这个都没有关系 你前面都给了泄放压力  运行模式了 这个值已经可以通过内置 ...

对,我就想知道这个内部公式是依据什么,按F1,也没看见公式。不过我查资料,对于平衡式安全阀,背压不超过50%

 

发表于 2013-11-6 11:35:20

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞在中国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
很好的  大版主  要时刻关注你啊

 

发表于 2013-11-6 14:28:14

回复

使用道具 举报

footprintwzh 发表于 2013-11-6 11:35
对,我就想知道这个内部公式是依据什么,按F1,也没看见公式。不过我查资料,对于平衡式安全阀,背压不超 ...

F1里面没有这些阀门压降的计算公司的 这个都是根据API标准里面计算出来的 都是标准的 火灾模式下多大压力 事故下多大压力

 

发表于 2013-11-7 09:07:47

回复

使用道具 举报

wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 wxs7769 于 2013-11-7 16:53 编辑
没乐找乐 发表于 2013-11-6 09:42
proii有时候就是这个样子的 也是逼近收敛比较快   冷进料也就是35度左右的   热进料也是理论版三-五块儿进 ...


那一般单塔测线抽出的汽提塔的塔板理论版大概在什么范围内呢,还有板效率是多少呢?
我模拟的是采用塔顶35℃的冷进料,但是我的塔顶温度压不到40℃左右,一 直在54℃,这个该如何调节呢?

 

发表于 2013-11-7 11:40:40

回复

使用道具 举报

wxs7769 发表于 2013-11-7 11:40
那一般单塔测线抽出的汽提塔的塔板理论版大概在什么范围内呢,还有板效率是多少呢?
我模拟的是采用塔 ...

抽出位置要根据8-10块板的氨浓度来定 那个浓度高 就从那块儿板抽出来 效率你自己一换算不就知道了   54度压不下去的原因很多 抽出位置  量 热进位置 指标 等等 慢慢调 就调出来心得了

 

发表于 2013-11-8 08:46:17

回复

使用道具 举报

wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 wxs7769 于 2013-11-8 19:16 编辑
没乐找乐 发表于 2013-11-8 08:46
抽出位置要根据8-10块板的氨浓度来定 那个浓度高 就从那块儿板抽出来 效率你自己一换算不就知道了   54度 ...

还是不行,我用灵敏度分析,发现冷物料流量和热物料进料位置,对塔顶温度影响不大,基本都是52℃,
而降低冷物流温度,对塔顶温度影响明显,降到10℃时,塔顶温度40度,但是文献上的35度左右进料,
可能是理论上的理解不足,塔的一些参数设置不正确,
要不我发给你,你给我看看吧,9.0的,你那能打开吗?谢谢啦!

 

发表于 2013-11-8 19:06:46

评分

参与人数 1财富 +13 收起 理由
没乐找乐 + 13 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxs7769 发表于 2013-11-8 19:06
还是不行,我用灵敏度分析,发现冷物料流量和热物料进料位置,对塔顶温度影响不大,基本都是52℃,
而降 ...

俺一 直用8.3  你就是给了我 我也没时间调 最近忙死了  
给你一个以前的项目文件 你看看好了  
单塔加压侧线抽出.prz.doc ( 下载次数: 7,容量161.46 KB,)

 

发表于 2013-11-8 22:34:35

回复

使用道具 举报

wxs7769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
没乐找乐 发表于 2013-11-8 22:34
俺一 直用8.3  你就是给了我 我也没时间调 最近忙死了  
给你一个以前的项目文件 你看看好了

乐哥,非常感谢啦!我来好好研究研究。

 

发表于 2013-11-9 08:00:08

回复

使用道具 举报

yzm187234273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
没有财富,不能发信息,楼主,我想要一点污水汽提的资料,优化和节能方面的行吗?我的qq是187234273,疏心

 

发表于 2013-11-9 17:47:43

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
MC0323 + 50 应该够你下载了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yzm187234273 发表于 2013-11-9 17:47
没有财富,不能发信息,楼主,我想要一点污水汽提的资料,优化和节能方面的行吗?我的qq是187234273,疏心

有什么问题 多来此贴交流吧 我也是只做过设计计算 节能方便没有做过呢 这个单元很简单呢

 

发表于 2013-11-9 20:12:23

回复

使用道具 举报

挑战者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 挑战者 于 2013-11-9 22:58 编辑

乐哥请教一下附件中脱氢的这种没有再沸器的精馏塔如何计算呢,塔顶用液氮做冷源尽量吧甲烷回收,谢谢!请乐哥帮忙计算一下给个V7.2以下的版本文件

 

发表于 2013-11-9 22:53:12

焦炉气脱氢.HSC.DOC

224.42 KB, 下载次数: 5

 [预览]  

回复

使用道具 举报

yzm187234273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
没乐找乐 发表于 2013-11-9 20:12
有什么问题 多来此贴交流吧 我也是只做过设计计算 节能方便没有做过呢 这个单元很简单呢

这是个电解质组分,我用的物性是elecnrtl,可是我算了后老是有几块干板,是怎么回事啊,我价了reaction和亨利组分了,物料衡算也输入的对,为什么还会出现干板呢?哪里有问题,谢谢您

 

发表于 2013-11-10 09:02:32

回复

使用道具 举报

yzm187234273 发表于 2013-11-10 09:02
这是个电解质组分,我用的物性是elecnrtl,可是我算了后老是有几块干板,是怎么回事啊,我价了reaction和 ...

你说的是proii里面的 这个有专门的物性包 为啥还要选用其他的物性方法呢  出现干板就说明 你设置的参数有问题 比如说 你塔顶设置的压力下 当前的进料组分都是气相了 那么肯定干板了  我没有用过elecnrtl做酸性水汽提 所以不清楚到底那里出了问题 呵呵

 

发表于 2013-11-11 09:28:35

回复

使用道具 举报

wxs7769 发表于 2013-11-11 08:56
乐哥,再来请教一个问题:
今天在设计换热器有这样一种情况,我用HTRI导入proii模拟文件的换热器各物流的物 ...

模拟软件就是模拟软件 我从来不在模拟软件里面用换热设备计算 无论多严格 计算出来的可信度也不高   你导入HTRI里面有 如果删除一个温度 那么软件就会根据你的热负荷和物性重新计算出口温度   因为两个软件应用的方法不一样  不过一般情况不会出现这么大误差 除非你的物性是两相的  要不一般不会出现这种情况

 

发表于 2013-11-11 10:01:24

回复

使用道具 举报

挑战者 发表于 2013-11-9 22:53
乐哥请教一下附件中脱氢的这种没有再沸器的精馏塔如何计算呢,塔顶用液氮做冷源尽量吧甲烷回收,谢谢!请乐 ...

进料为啥气液相,且液相多!!从塔底进 起码应该都是气相才对 你又没有再沸器!不合理,所以塔不收敛、我再看下

 

发表于 2013-11-11 10:03:53

回复

使用道具 举报

挑战者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没乐找乐 发表于 2013-11-11 10:03
进料为啥气液相,且液相多!!从塔底进 起码应该都是气相才对 你又没有再沸器!不合理,所以塔不收敛、我 ...

我看到一些厂家建的焦炉气液化装置就是这样的自己想研究研究说不定哪天会用到呢,焦炉气压力大约25~30bar组分主要是CH4、H2、N2、CO。CH4(30~60)H2(20~50)其余是N2和CO大约-130有的-160左右去脱氢塔(没有再沸器塔顶用液氮)主要是尽量吧甲烷回收塔低液体去脱氮塔(脱出N2和CO)得到产品LNG.不知道乐哥有做过这种项目没有,方便给个类似的计算文件研究研究嘛?

 

发表于 2013-11-11 13:51:58

回复

使用道具 举报

面对大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
乐乐老师你好,有个问题百思不得其解,我在做罐的充放气模拟,论坛上也有例子,可是如果把气罐的体积变的很小,小于1m3,曲线就会变得杂乱无章,甚至高于进口压力;还有如果把充气的压力值设小一点,设为1bar,压力曲线也会变得杂乱无章,这是什么原因呢

 

发表于 2013-11-11 21:14:17

回复

使用道具 举报

a508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 a508 于 2013-11-11 21:56 编辑

又遇到新问题了。不知道如何解决,动态模拟中,什么情况下可以 ACTIVE FLOW SPECIFICATION.对于附件中如何自己定义物流3的流量。就是说,我想多少就多少,不知道我说明白了么?

 

发表于 2013-11-11 21:48:56

E008-DY.rar

38.31 KB, 下载次数: 3

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
没乐找乐 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

a508 发表于 2013-11-11 21:48
又遇到新问题了。不知道如何解决,动态模拟中,什么情况下可以 ACTIVE FLOW SPECIFICATION.对于附件中如何自 ...

你现在的模型已经设置了固定流量了 就是设定的300kg/h,你这个模型有点不合理 从分离器出来的物流 分支3加热直接返回分离器 压力不够啊  一般情况下 加热器给个K值 其他的流量 压降什么的 都是计算出来的  个人感觉你把这个原理搞透了再继续吧

 

发表于 2013-11-12 09:28:27

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.360061 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197