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[求助] 低温甲醇洗净化气中CO2降不下来

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之前满负荷,循环量是45万KG/H,循环温度是-54℃,压力是3.0MPA,净化气中CO2能调整到2.5左右。现在循环量提高到了55万,循环温度到了-56℃,压力提高到了3.2MPA,净化气中CO2还是在4以上,降不下来。不知道是哪里出了问题。

 

发表于 2021-10-7 15:52:12

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我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
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本帖最后由 goldliyang 于 2021-10-11 08:18 编辑

你好,你这是哪里的可以把详细的情况的说明下,我是设计院,我这里的资深的工艺或许可以帮您解决这个问题,谢谢,

 

发表于 2021-10-7 16:52:34

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看你的回复感觉水平很水啊,找你们是白花钱瞎耽误事  详情 回复 发表于 2021-10-9 08:26

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Peterpaul彼得保罗
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yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
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哪家工艺?建议根据流程,从以下几个方面入手:
1.检查与净化气、原料气有关的换热器,是否存在内漏?从塔顶取样与出界区取样对比
2.检查热再生塔的运行情况,蒸汽量是否充足?不要仅看塔的操作温度和压力,关注一下蒸汽用量;
3.检查贫甲醇相关的换热器,是否存在内漏,导致含CO2的甲醇漏入贫甲醇内。

 

发表于 2021-10-7 19:35:16

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Numbernine_FOQSVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
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很大概率是换热器内漏,我们贫富甲醇换热器都换了一遍了

 

发表于 2021-10-8 19:56:20

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清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
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南桥几经秋 发表于 2021-10-7 16:52
你好,你这是哪里的可以把详细的情况的说明下,我是设计院,我这里的资深的工艺或许可以帮您解决这个问题, ...

看你的回复感觉水平很水啊,找你们是白花钱瞎耽误事

 

发表于 2021-10-9 08:26:14

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清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
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本帖最后由 清城君 于 2021-10-9 10:57 编辑

楼上给了方向,要去实验、检测数据对比才能知道。就是院士来了也得这么干
对比一下原料气的波动,再生甲醇与以往的对比,还有就是换热器破裂甲醇互串,以及仪器校验

 

发表于 2021-10-9 08:34:02

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操作温度、压力、循环量没什么问题,那就按3#楼的建议来查找问题。注意贫甲醇从贫、富甲醇换热器前后等不同部位取样分析并对比CO2含量,以便核查贫富甲醇换热器是否内漏。

 

发表于 2021-10-9 08:46:13

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TUOHZHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
如果是换热器问题,负荷较低时净化气中的CO2也应超标。由45万提高到55万,负荷提高了22%,还是请楼主介绍的详细些,设计值,运行值及负荷情况。

 

发表于 2021-10-9 10:14:21

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是碱洗工艺吗?达到最大吸附饱和了?

 

发表于 2021-10-12 10:37:33

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sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  【煤化工生产】
1.气体组分变化;
2.换热器内漏检测;
3.甲醇组分,是否有杂质;
4.再生系统,甲醇贫度是否满足要求。

 

发表于 2021-10-12 19:36:23

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我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
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南桥几经秋 发表于 2021-10-7 16:52
你好,你这是哪里的可以把详细的情况的说明下,我是设计院,我这里的资深的工艺或许可以帮您解决这个问题, ...

就您这个回复信息做派,要是有愿意帮你解决的也不回帮你解决了,口下留德,吃技术这碗饭,最好提高下自己的素养,损色

 

发表于 2021-11-9 13:18:48

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我行我素之007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
如果之前的循环量可以为什么要提高循环量?如果CO2的负荷没有增加也许可以把循环量降回来;有可能是塔的能力问题,特别是分布器(如果是填料塔)能力不足,循环量增加反而效率下降。
关于富液泄漏的说法,我想说通常设计不是贫液侧的压力比较高吗

 

发表于 2021-11-9 22:51:34

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