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[讨论帖] 设备新技术在延迟焦化装置的应用

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中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1400kt/a延迟焦化装置由洛阳石油化工工程公司(LPEC)设计,于2008年6月投料试车一次成功。2011年9月装置首次大修, 2015年10月进行了第二次大检修。延迟焦化装置是洛阳分公司炼油系统重要的二次加工装置,随着原油性质变重、含硫量增高,现作为二次加工原料的减压渣油性质趋于劣化,硫含量、盐含量、重金属含量更高,加之设备运行至检修周期后期,焦化装置面临的设备故障问题日益突出,使得装置运行风险**提高,对装置的安全生产和长周期运行提出了巨大挑战。为确保焦化装置安、稳、长可靠运行,洛阳焦化主要从以下几方面强化设备管理。


一、强化专业管理,提高设备效能,对关键设备进行优化改造


延迟焦化装置经历了原料性质变化、运行周期长、生产操作条件改变、运行模式调整,对设备提出了更高的要求,设备要达到本质安全就必须适应新形势,针对出现的问题,通过攻关、技术改进和革新等措施,以满足装置安全生产。


1、加热炉燃烧器改造


采用低氮氧化物无缝附墙分级燃烧器。原加热炉所用128套燃烧器为RC-JH50气体燃烧器,炉管两侧火焰垂直向上燃烧,双面辐射炉管加热,火焰燃烧容易偏斜、舔管,传热不均匀,易造成局部结焦,加热炉效率降低。现采用128套YX/BFQ-0.6低氮氧化物无缝附墙分级燃烧器,燃烧器剖面图和燃烧图分别见图1和图2。此种燃烧器采用热壁辐射技术,避免了管内渣油局部过热、结焦,使得热量由炉管内壁传热到渣油侧的热阻减小,总传热系数增大,提高加热炉热效率和延长炉管的使用寿命。


2、热油机泵机封改造


在延迟焦化装置中,热油泵运行平稳是关键,分馏系统是装置的心脏,所以提高热油泵运行的可靠度至关重要。热油泵机封泄漏问题始终困扰着分馏区设备平稳运行,开工后热油泵机封泄漏频繁。尤其是循环油泵P1109A/B、重蜡油泵P1108A/B、轻蜡油泵P1107A/B、放空塔底泵P1111A/B,严重影响延迟焦化装置的长周期安全生产。洛阳焦化对热油泵机封进行改造:循环油泵P1109A/B、重蜡油泵P1108A/B、轻蜡油泵P1107A/B、中段泵P1106A/B、放空塔底泵P1111A/B和甩油泵P1113A均选用32+52M型机封。32系统和52系统分别如图3和图4所示。

机封辅助措施改进如下:(1)机封由原来单一的54系统改为先进的32(注入式冲洗)+52(非加压双封方案)系统;(2)32系统采取了流量控制阀、流量计、温度计和压力指示,原封油系统没有,所以现在能更好的监控每个热油机泵封油注入情况;(3)对封油系统焦粉携带也进行了操作改进,增加了封油过滤器,减少封油中焦粉夹带。


洛阳焦化11台热油泵机封自双端面机械密封改造后,至今一直运行平稳,达到了预想效果,尤其是机封辅助设施的实施,为热油泵机械密封的长期平稳运行,奠定了扎实的物质基础。?


3、更换底盖机


洛阳焦化原使用洛阳涧光一代自动底盖机,从开工到2011年,运行三年来存在着液压螺栓故障率高,除焦过程中开式环境,对环境污染大,工人清理底盖机密封面劳动强度高,密封效果与清理质量直接关系,受人为因素影响等。特别是遇到生产过程异常如生成弹丸焦、给水过程焦层塌方等特殊情况,由于受该设备本身结构限制,起重能力有限无法及时打开底盖,应急情况下人工拆卸焦碳塔底盖法兰的连接件工作中,存在高危、低效、无法控制和劳动环境差,劳动强度大等问题。


2011年大检修洛阳焦化更换了焦炭塔底底盖机,采用液压预紧平板阀式自动底盖机。两种底盖机外形如图5和图6,该底盖机相比之前底盖机有如下优势:


(1)设计充分考虑了特殊工况,如水放不下来、生成弹丸焦、焦层塌方、阀板结焦等,具有足够的拉力及推力,额定拉力1040KN,最大推力1280KN,满足更加苛刻的生产条件。


(2)采用可变密封力设计,密封时密封力可达420t总密封力,开盖时,通过液压螺栓作用,可使总密封力下降至20~50t,阀板、阀座磨损小,寿命长。


(3)除焦过程环境密封,不存在焦块满地,焦水横流现象,密封面不需人工清焦,密封效果不受人为因素影响,工人劳动强度低、环境好。


(4)底盖机系统基本免维护。由于除焦过程环境改变,液压螺栓不受焦粉及切焦水侵蚀,寿命**延长,故障率低。


(5)驱动机构按驱动力冗余按3倍设计,驱动力可根据需要灵活调节,可适应更复杂工况。


(6)具备与焦炭塔顺控系统联锁功能,避免误操作。

4、其他设备改进优化


除过上述优化改造,洛阳焦化还新增了焦炭塔安全联锁系统、改造了水利除焦系统、新增了管道在线腐蚀监测系统、气压机自动控制系统优化、远程水利除焦系统等等。开工以来洛阳焦化不断对设备进行技术优化改进,从本质上解决生产难题、安全问题,不断地提升装置运行水平,提高生产效益。


二、精细化管理创效益


设备管理实施精细化管理,应以设备安全运行为前提,提高经济效益为中心,只有坚持不懈地进行精细化管理,设备才能安全平稳地进行。运用精细化管理是生产装置正确、合理开展管理工作的重要基础,也是促进企业现代化管理工作的一项重要内容。积极探索实践精细化管理,使装置的设备管理工作做到标准化、系统化、科学化和效益化。


1、加强巡检,提早发现事故隐患


强化巡检措施,严把巡检质量,调动操作员积极性和责任心,提早发现事故隐患,有效避免恶性事故发生。洛阳焦化通过新上便携式机泵检测设备和在线管理系统,保证了机泵振动和温度的准确及时检测;开展“你出彩,我点赞”活动,对发现事故隐患人员进行奖励;加大安全技能的培训和事故演练密度;督促提高维保单位对设备的巡检质量。


2、开展设备培训,提高操作人员操作水平


设备精细化管理实际上是人的管理,提高职工的技能操作水平、设备维护保养水平至关重要。在日常管理活动中开展形式多样的培训活动,分层次分梯队地大规模提升职工整体操作水平。通过技术分析会、技术比武、班组课堂、青工讲堂、聘请班组培训员等,对操作人员进行培训工作。重视开展“技术分析进班组”活动,坚持每月一主题,内容覆盖生产异常分析、操作优化和事故处理等方面,全员参与讨论和学习。技术管理人员对分析结果进行点评和奖励,择优进行推广学习。


3、设备的科学管理


重视设备管理,发挥设备效能,不断改善设备面貌,保证装置正常运行,是科学设备管理的目的。焦化装置在设备管理中建立和执行岗位责任制,培养职工岗位责任心。为进一步确保制度的落实,车间每周对制度落实情况进行检查、通报及整改。焦化装置设备管理重点抓好精心维护、科学管理和检修。充分利用ERP企业管理系统、设备管理系统、机组状态监测系统、压力容器压力管道管理系统、机泵点检系统建立的设备信息,对设备运行状况跟踪,实现设备的科学管理。[1]


4、强化检维修管理


强化检维修管理能够提高设备的使用寿命,排除设备隐患,确保装置正常生产,提高工作效率。装置设备检修要采取日常维护保养、事后维修制、检查后修理制、计划预检修制,确保设备正常检修。要加强设备检维修人员的考核,采用多种考核办法,如《检安公司维护保运服务质量评价表》、《检安公司修理考核》、《承包商日常监督考核评价表》等等,通过考核,检维修单位修理水平、服务质量都有了极大的提高。


三、落实各项设备竞赛


开展的各项设备竞赛必须是以保证设备的安全高效平稳运行为目的,竞赛科学合理为前提,让各种竞赛服务于设备管理,要保证竞赛的公平公正公开,调动操作人员的积极性。切实的开展有利于装置设备安全平稳运行的竞赛,开展解决生产难题的竞赛,开展提高设备效益的竞赛。现洛阳焦化设备管理方面竞赛有:设备平稳率竞赛、加热炉竞赛、样板责任区、责任机泵评比、隐患查找竞赛等。这些竞赛从实际出发,打牢了设备基础管理工作,重点设备重点监护,调动了操作人员查找发现隐患的积极性,有利于把设备隐患消除在萌芽状态,为装置的安全平稳高效运行提供了保障。


四、结论和建议


设备管理要全员参与,管理人员要管好设备,操作人员要用好设备,维保人员要修好设备。设备管理人员要强化设备管理,加强专业管理,维护好关键设备的运行,采用新技术新设备,提高设备效能。同时要加强精细化管理和设备竞赛,向管理要效益,向管理要平稳,保证装置的安全平稳运行。


针对洛阳焦化现阶段运行状况,在设备管理方面建议如下:


(1)动态管理设备运行。由于原料供给原因,洛阳焦化从2014年下半年至2018年初一直维持着低负荷或超低负荷生产,目前负荷57%左右,加热炉单炉室运行,这种生产负荷的大幅频繁变化必定给加热炉、气压机、机泵、换热器的安全平稳运行带来巨大影响,所以需要针对不同负荷,不同生产情况,做好动态的设备管理。


(2)做好大检修准备工作。装置运行三年中暴露出不少设备问题,需要大检修前做好统计记录;对其他先进延迟焦化装置进行调研,加强交流,提出好的检修项目;号召操作人员多提检修建议,解决生产难题,保证设备长周期安全运行。


(4)2018年焦化装置原料掺炼沥青质+油浆比例持续升高,掺炼比例高达44%,原料硫含量高达2.8%,装置部分设备结焦和腐蚀严重,对设备的运行和维护提出了新的挑战,需要重点关注。

 

发表于 2018-3-22 15:05:23

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发表于 2018-3-23 13:12:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
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发表于 2024-4-9 21:20:00

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感谢分享,确实很专业

 

发表于 2024-4-12 15:58:29

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