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C-1401B-Z增压机检修报告 1、第一次维修: 故障现象及分析:C-1401B-Z增压机于-----年----月-----日,跳闸停车,整体拆卸下来后,进行盘车,盘车困难;通过出口观察,发现驱动侧端板有摩擦的痕迹,复测各部位间隙,发现驱动侧有些位置的间隙小于标准范围的最小值0.55mm,进行解体检修,拆开后发现转子驱动侧有磨损,局部颜色变蓝,说明可能有异物进入转子端面与端板之间,造成转子磨损。如下图所示: 检修过程: 1、手动打磨驱动侧转子及端板端面的磨损部位及高点,尽量保证端面的平整及光滑,无明显的沟痕和毛刺。 2、清理转子表面及腔体表面的物料,并用压缩气体吹干净; 3、考虑到驱动侧的转子与端板有磨损,对轴承也有影响,因此更换了驱动侧的轴承NU313(2个),NF313(1个);非驱测轴承未进行更换; 4、调整各个部位的间隙到标准数值范围之内,转子啮合间隙0.50mm,转子非驱端面与端板间隙0.40mm,转子驱动端端面与端板间隙0.70mm。 试车结果:现场回装后进行试车,振动及声音良好,轴承振动在0.5到0.6mm/s之间,运转正常; 运行时间:试车正常后,设备运行7天左右,巡检中发现振动逐渐增大,逐渐增到5mm/s左右,且有逐渐增大的趋势,从声音判断,非驱侧的振动较大。 2、第二次维修: 由于增压机振动数值呈逐渐上升的趋势,再次对设备进行拆卸,通过出口观察转子的表面及端板表面,没有明显的磨损迹象;复测了各部位的间隙,与之前没有太大的变化;鉴于运行中的情况来判断,非驱侧的状况不太好,由于驱动侧上次维修已经更换过轴承,根据双方设备人员的商议,决定对非驱侧轴承进行更换,更换轴承后,回装,进行试车,振动声音仍然比较大,振动数值在6mm/s左右,明显不正常,试运10分钟左右后,由于情况依然没有好转,因此停车,准备再次进行检查维修,推测上次维修,非驱侧轴承不是振动大的根本原因。 3、第三次维修 增压机整体从现场拆卸回来,手动进行盘车,有类似转子轻微撞击的声音。 ①起初怀疑是同步齿轮的啮合与转子的啮合不同步,造成转子在运行中,相位不准确,容易发生轻微碰撞,可能是同步齿轮安装有问题,或者同步齿轮有磨损,造成啮合间隙变大,使转子不同步,通过更换新齿轮及调整齿轮的安装排除了以上的因素; ②在手动盘车的过程中,发现主动转子的运动不太灵活,有卡塞较劲的感觉,推测是转子轴有弯曲,用百分表测量了转子轴头的跳动,跳动值在0.05左右,在范围之内,排出了转子轴弯曲的因素; ③推测主动转子运动中卡塞较劲,可能是轴上定位及支撑的轴承不同心,由于主动轴上有三个轴承,首先检查驱动侧最外端的轴承NF313,轴承拆卸下来后,发现轴承有些滚柱的表面出现金属剥落的现象,轴承外圈的滚道表面也有磨损的痕迹,如下图所示;:
④拆除NF313轴承后,再对转子进行盘车,转子卡塞较劲的现象消除了,说明问题的根本原因就在于这个轴承的损坏; 检修过程: 1、更换驱动侧轴承及油封,NU313(2个);NF313(1个); 油封TC 85X110X13(2个);TC 70X95X13(1个) 2、更换同步齿轮; 3、调整各部位间隙,非驱测转子与端板间隙0.40mm,驱动侧转子与端板间隙0.70mm,转子啮合的间隙0.50mm;齿轮啮合的间隙0.08mm。 试车过程:现场回装后进行试车,振动及声音良好,驱动和非驱动侧轴承振动在0.5到0.6mm/s之间,运转正常; 推测分析NF313轴承磨损过快的原因: 1、可能有异物进入轴承,造成滚柱与外圈滚道磨损,滚柱及外圈滚道表面的金属镀层出现损伤,随着时间的延长,损伤加剧,振动变大; 2、安装轴承时可能有偏差,轴承滚柱、保持架及内圈安装进轴承外圈时,滚柱与内圈滚道有轻微的摩擦,造成滚柱表面及内圈的金属镀层有不易觉察的细微损伤,运转一段时间后可能损伤会变大,振动随之加剧; 3、轴承滚柱本身可能有些轻微的缺陷。 措施: 1、更换新轴承时,对轴承进行仔细的检查,尤其是滚动体及内外圈的表面有无缺陷;对新轴承进行仔细的清洗,防止有灰尘等异物依附在轴承内;用手转动轴承,检查轴承的转动是否灵活; 2、安装轴承时,务必要小心谨慎,按照流程来安装。 ①轴承座内部及轴用砂纸轻轻打磨处理干净;②用百分表检查轴与轴承座是否垂直;③用千分尺检查轴的直径与轴承内圈的内径,确认配合的状态;④轴承安装前需要进行加热,加热的温度要进行控制;⑤安装前轴承座的外圈及轴的表面涂上一些润滑油,便于轴承的安装; 准备工作做好后再进行轴承的安装,安装过程中尽量使用专用工具,严禁用锤子等工具直接硬砸轴承;安装过程出现问题时,及时停止进行检查,不能蛮干;安装完成后,手动盘动轴,仔细感觉轴承的运转是否灵活有无卡塞的部位。 附资料:
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