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一、事故经过 2008年7月12日3点15分,某某公司聚乙烯车间原料人员在巡检时发现三乙基铝罐空,立即进行三乙基铝钢瓶切换工作。3点35分钢瓶切换完毕,4点20分,现场发现焚烧坑内冒浓烟。 发现切换三乙基铝钢瓶后,在开C-1513顶部球阀确定C-1513是否充满后,球阀没有完全关闭,班长带领班组人员到现场立即关闭球阀,切断外溢物料源头,并使用大量灭火器灭火,火势被限定在焚烧坑内,残余的三乙基铝在7时10分燃烧完毕,熄灭。 二、原因分析 (一)原料岗操作人员打开C-1513顶部球阀引液,确定C-1513充满后,现场将球阀没关到位。 (二)班长在现场作业完成后没有进行检查确认。 (三)三乙基铝钢瓶切换后,控制室内DCS上废液罐C-1502的液位计LIA-1502-2液位值连续上升没有及时发现。 三、事故教训与防范措施 (一)更换三乙基铝,要执行一人操作,一人检查确认制度。 (二)要求班组人员在更换三乙基铝后,对C-1502液位进行连续一个小时的观察监控。 (三)按照四不放过的原则,将此次事故的经过和原因分析在班组中进行学习。 (四)进行举一反三,组织班组进行讨论,查找自身存在的违章操作的不安全行为和存在的安全隐患。 (五)加强对职工安全意识、精心意识、责任意识的教育,真正达到“在岗一分钟,尽责六十秒”。 (六)针对所有职工,制定详细的异常情况判断以及应急事故处理的培训计划,强化操作和技术培训,尽快提高职工的操作水平和应急事故判断、处理能力。
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