QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[原创] 2012年,写的关于合成和精馏的工艺报告,写完就被挤走了。

[复制链接]
2.6K |25
阅读字号:
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
分析的很好,主要问题是产量降低,压力升高,温度下降,你采取的措施若还有适当提高反应器温度,待温度保住后,逐渐关小驰放气量就更好了

 

发表于 2017-8-1 18:00:35

点评

嗯,不敢随意提高合成塔的反应温度,当时我按照所写的指挥操作,虽然在当班的8小时内并不能让系统完全正常,但很快就可以稳住合成触媒床层温度的下降趋势,而后温度会逐步回升,系统压力下降,触媒床层热点温差恢复  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小与 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 小与 于 2017-8-5 20:46 编辑
fxssj 发表于 2017-8-1 18:00
分析的很好,主要问题是产量降低,压力升高,温度下降,你采取的措施若还有适当提高反应器温度,待温度保住 ...

嗯,不敢随意提高合成塔的反应温度,那只能通过提高合成气的入塔温度和提高合成气包压力来实现,但是不是造成问题的原因,当时我按照所写的指挥操作,虽然在当班的8小时内并不能让系统完全正常,但很快就可以稳住合成触媒床层温度的下降趋势,而后床层温度会逐步回升,合成塔进口温度反而会下降,系统压力也下降,触媒床层热点温差恢复正常,合成气包产气量上升,减少部分外引中压蒸汽量,合成开工加热器退出系统,粗醇产量开始出现上升趋势。一切工况全面好转。我们那套系统比较大,记得正常的满负荷情况下,转化天然气进口大概是52325m3/h,合成系统循环气量是880000m3/h,新鲜气量是145000m3/h,在后来的系统运行中也实践证明了我所判断的大部分事实。只不过很快我就被迫调走了,又不久甲醇市场大跌,那套系统也就长期的停下来了。去年甲醇回暖,天然气下跌又才解封重新开车。我写报告的时候是2012年,呵呵,那些位号,分析数据,我还记忆尤新。当年所增做的分析数据原始单据和部分即时DCS画面打印记录还保存在我的书架上,一晃已经是五年前的事了。真是往事如烟啊!

 

发表于 2017-8-2 18:02:21

回复

使用道具 举报

本帖最后由 小与 于 2017-8-3 12:21 编辑
書生 发表于 2017-8-1 01:09
1.循环量大,甲醇根本来不及分离就被带走了(洗醇塔出口甲醇含量这么高)
2.不知道你们的原料气流量成分, ...

不会出现因为循环气量过大导致来不及分离的现象,我们的空速不可能大到严重影响气液分离,那样设计上就有问题了。那不是小装置,在天然气制甲醇的装置里面,它当时应该是全国单套最大的之一了吧,放在今天也是大型装置。单套装置40万吨。当时已经安全运行近6年,在2006年建成后不久就开过100%的负荷,只要天然气有保证就长期保持满负荷运行,而且长时间的连续运行非常稳定。市场好的那几年,每年都要开两个百日红,最长连续运行时间是两百七十多天,如不是空分跳车肯定会开三百天,当时系统还非常稳定。后来领导更迭,主帅换人,就怪事频出,产量下降,设备故障,就像一个部队,兵熊熊一个,将熊一窝,这才是一切不正常故障出现的根本原因。这份报告写的工况背景系统负荷记忆中大约55%。

 

发表于 2017-8-2 19:08:23

回复

使用道具 举报

yueyue 发表于 2017-6-26 17:29
驰放气应改为弛放气

“驰放气”已经改为“弛放气”,多年了都没有注意到这个问题,多谢指正。

 

发表于 2017-8-4 22:45:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145030 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197