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[求助] 油浆泵切换导致三旋进出口细粉大量增加

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waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
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油浆泵切换导致细粉增加事件经过
近期,我装置在油浆泵切换期间,发现再生器细粉含量大幅增加,具体如下:
12024.6.119:30,油浆循环泵P2209A切换至B泵,10:30,切换完成;
29:55,发现三旋进出口、脱硫洗涤塔进出口烟气粒度同步上升,具体为:
三旋进口从460mg/m3上升至1066mg/m3
三旋出口从83mg/m3上升至163mg/m3
脱硫进口从74mg/m3上升至142mg/m3
脱硫出口从2mg/m3上升至22mg/m3
19:00,上述数据逐渐下降;
2024.6.12,各点数据基本恢复正常
311:00,因后路气相负荷过大,调整操作,加工量从130降低至118t/h,油浆回炼从14增加到22t/h
4、脱硫单元取浆液,目测较为浑浊,沉淀底部有1层催化剂,较正常浆液催化剂含量多;
5、加大油浆外甩,16:00,油浆加样分析,4.4mg/l,正常值;
期间,未进行大型加剂、卸剂作业,再生器压降、三旋压降动多次同步变化;再生器旋风入口密度基本无变化;可以确定,确实有大量细粉被带到三旋;
分析:初步判断因油浆泵切换,可能管线内沉积的催化剂随回炼油浆进入两器,导致细粉大量增加,三旋进出口、脱硫单元有了明显体现;
问题:我装置在2023年因油浆泵切换,出现过1次类似的现象,烟气粒度明显增加,第2天基本恢复正常;但不是每次切换油浆泵都会出现这类现象;近年来偶尔出现,如我装置2023出现过1次,2024.6.11出现1次。
正常情况下,油浆泵暖泵线畅通,管线堆积的催化剂较少,且堆积的催化剂只能通过油浆回炼进入再生器,油浆固含不高,不可能造成大量细粉,且维持较长时间,基本第2天才可以恢复正常;
这可能是什么原因造成的。

 

发表于 2024-6-13 13:55:17

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行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
油浆泵切换时可能导致管线内的堆积催化剂被带入再生器,从而造成细粉含量增加。这种现象不是每次切换都会发生,偶尔出现,可能与泵切换时的具体操作方式或管线内催化剂的堆积情况有关。
.

 

发表于 2024-6-13 14:22:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
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谢谢分享

 

发表于 2024-6-14 12:55:58

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waiterddd1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
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这种情况偶尔发生,按照正常考虑,管线堆积的催化剂很有限,并且只能通过油浆进入再生器,不应该导致再生器细粉量大幅增加,但时间点都能对应上,且无其他大幅度调节,原因不好找。

 

发表于 2024-6-14 18:53:57

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快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
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查一下  首先沉降器跑剂 第二 油浆线速低 循环量小  第三 操作波动不平稳

 

发表于 2024-6-18 17:04:36

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跳动的风001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  【催焦氢 运管】
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首先,贵装置存在微跑剂的情况,主要是微细粉,在长期的运行中,备用泵预热相对较小,流速低,导致细粉沉积过多,还好,你切换机泵,如果时间久的话,可能就开不起来了。
以后定期切换,检修室彻底检查沉降器内旋分系统,彻底解决才是关键。

 

发表于 2024-6-26 11:10:23

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chqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP利比亚
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
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我觉得可能是油浆泵切换时,导致分馏塔底液面波动,影响反再系统压力波动,造成三旋工况变化,分离效果变差。

 

发表于 2024-10-2 03:59:28

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无直接逻辑关系,细粉是催化剂磨损和热崩造成的。

 

发表于 2024-10-5 16:57:03

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