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氢压机段间冷却器壳体腐蚀及及防护措施 事例:某公司氯碱厂氢压机段间冷却器材质为0Cr18Ni9,介质为H2,其中含有少量的氯化铵(NH4Cl)、氯气(C12)、二氧化硫(SO2)和二氧化碳(CO2)等杂质,工艺操作温度为140℃,操作压力分别为0.7MPa和1.6MPa。该设备运行几个周期后,器壁顶部发生腐蚀穿孔泄漏,致使整个装置停运,造成巨大的经济损失。 分析:对氢压机段间冷却器失效壳体进行检查试验,分析得出失效的主要原因是氯化铵(NH4Cl)和氯气(Cl2)引起的点蚀(孔蚀)和应力腐蚀开裂(SCC)的结论。在Cl-的促进下,还可能存在少量硫化氢(H2S)引起的穿晶型应力腐蚀开裂(SCC)。对于冷却器由于原奥氏体组织体中存在弥散的析出二次相,因止还存在着一定的晶间腐蚀。该两冷却器原设计选材不当,因为0Cr18Ni9(304L)不耐沸腾的氯化铵腐蚀,即使是316L不锈钢也存在有点蚀和应力腐蚀的可能性。 措施:应选用耐点蚀和应力腐蚀的双相不锈钢。在工艺上,应尽量减低环境中卤素离子的浓度,增加PH值,添加适量的缓蚀剂,以防止氯化物离子吸附而造成的腐蚀。采取了以上措施,有效减缓了氯压机段间冷却器壳体的腐蚀,保证了化工装置的安稳运行。
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