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本帖最后由 小与 于 2017-8-27 13:26 编辑
关于二段炉氧气中断处理
二段炉氧气中断,反应热严重减少,转化率降低造成: ﹙1﹚高压汽包产出高压蒸汽下降。 ﹙2﹚合成气中CH4含量升高,合成气成份变差,反应不好,粗甲醇产量下降,驰放气增加,合成汽包产出的蒸汽量下降。 处理: 1. 外引蒸汽﹙4.0MPa﹚45T/h。 a. 系统负荷降至55~60%。 b. 全点五个铺锅烧嘴,TI-1247↗560℃,最高650℃。 c. 一段炉温度出口TI-1274升至760℃ d. 加大合成系统驰放气排放量﹙驰放气≥17000Nm3/h﹚.控制好合成塔催化剂床层温度,投用开工加热器C0304维持合成塔进口温度在220~235℃。 E.严禁4.0MPa、2.6MPa蒸汽减压到0.35MPa低压蒸汽系统;如果0.35MPa低压蒸汽系统不够,精馏系统减负荷或全循环保证低压蒸汽系统压力≮0.35MPa。 F. 全面检查。 2.外引蒸汽﹙4.0MPa﹚只能供给30T/h。 除按﹙1﹚中步骤处理外,还应告知调度要求二甲醚退回1.2 MPa蒸汽,J0204A→J0204B运行。 3.蒸汽不能满足20 T/h供给。 a.除按﹙1﹚、﹙2﹚中方法处理外还要 b.通知调度要求空分立即退出全部4.0MPa。 4. 外引蒸汽不能满足10T/h供给。 a.除按﹙1﹚、﹙2﹚、﹙3﹚中方法处理外还要 b.合成系统全循环,切出合成汽包蒸汽在v-20505放空。注意中压蒸汽预热盘管温度,及时补充低压蒸汽保证盘管不超温。 c.一段炉改为蒸汽降温,TI-1274↘550℃,V-20603防空。 e.全面调整,蒸汽供给达20 T/h,立即恢复生产。 2008年7月3日二段炉未加氧蒸汽平衡情况﹙空分未开车﹚ 2008年7月3日二段炉未加氧蒸汽平衡情况﹙空分压缩机、二甲醚运行﹚ 以上数据是在生产正常时稳定后采集的数据,在紧急情况下外供蒸汽供应作了适当放宽。
2008年7月7日
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