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本帖最后由 vivian0330 于 2020-9-27 08:44 编辑
某公司生产的1400×104kcal/h熔盐炉于2018年9月调试合格后投入使用。直到2020年8月7日在对熔盐进行升温时出现了漏盐的情况,在此期间由于三聚氰胺 市场行情原因该熔盐炉断断续续生产总时间大概120天左右,其余时间仅用于熔盐保温,间隔七天启停一次,严格按照熔盐炉的操作规程执行。 通过检查发现是炉顶支管两处焊缝处出现的裂缝造成漏盐,同时对炉内盘管进行测厚,发现上部所有支管弯头处的壁厚仅有2.5mm左右,内层盘管的中部位置壁厚最薄处仅有3.14mm,平均壁厚3.5mm左右,上部及下部的盘平均也只有4.3mm左右。 该盘管设计数据为127*5,材质为12Cr1MoVG。 燃气熔盐炉系统工艺流程为:由熔盐贮槽来的400~410℃的熔盐(其组份53%KNO3、7%NaNO3和40%NaNO2 )在熔盐加热炉中被加热至440~450℃送入反应器,提供三聚氰胺反应所需热量。熔盐炉底部燃烧器燃烧天然气提供热能。工作压力1.5Mpa。
一问????上图为发现泄漏后 测试的上中下层盘管壁厚表,中部最薄处3.5mm,该管道是三胺行业应用成熟的管材,为什么在短短两年不到有如此大面积的减薄,还有炉子外面相关的管道均未发现减薄。
二问???根据理化分析材质个成分基本合格,不过弯头泄漏处初步分析未焊透,错边 冲刷 造成泄漏,请教大家的高见。 三问??? 熔盐组份中 含有氯离子是否有影响,机理是什么?愿闻其详
四问???是否因为内外附着物腐蚀 ,比如熔盐先前就微漏 然后 附着在盘管表面,直到漏大了才发现,进去检查。
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