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案例5.重要保护的一次元件可靠性差,导致轴向位移保护误动 一、故障现象: 2017年5月6日,某公司空分装置汽轮机的转速在6000时,汽机保护系统发出轴向位移动作信号,电磁阀动作,汽机跳闸,大联锁保护动作,气压机保护动作跳车。 二、原因分析: (1)历史数据显示轴向位移保护轴向位移1信号点(在保护动作时位移值由-0.48mm突增+1.78mm;而其它的瓦温、振动、轴向位移无明显变化;轴向位移1外部回路绝缘良好。轴向位移1探头是上海生产的,性能不稳定,是本次保护误动的直接原因。 (2)轴向位移保护采用二取一逻辑判断,是本保护误动的间接原因。 (3)元件采购过程,购买了没有经生产验证、证明设备性能可靠性的设备,是本次保护误动重要原因。 三、暴露问题: (1)对元器件采购把关不严,对元器件的验收把关不严。 (2)联锁逻辑设计及使用不合理。 四、防范措施: (1)对关键保护元件,应采用经大量机组验证的可靠性高一级元件,提高保护的可靠性。 (2)轴向位移保护,应按‘2取2’’的逻辑判断要求设计,所有一次信号,均应有品质判断功能,降低保护误动的概率。
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