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[讨论] 精馏塔问题

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不知这个精馏塔的产品是啥。如果按深冷法空气分离塔作为参照,是否可以通过物料的各部位的纯度变化做参照,分析存在的问题会更直接,供参考。

 

发表于 2020-5-27 08:00:10

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这个得看精馏塔的能量和物料是否在设计范围以内,需要系统性的排查

 

发表于 2020-5-27 08:16:49

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系统热量平衡没有计算吧,进料温度很低了,顶部还有深冷,系统内没有热量来源,顶部的深冷冷量会通过回流液带带塔釜
改善方法可以通过拆除塔釜的保温,通过与空气换热来获取热量
你们精馏顶部深冷用的是什么东西,液氮吗?

 

发表于 2020-5-27 08:39:08

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ku 发表于 2020-5-27 08:47
塔顶回流用的液态高压一氧化碳,-176摄氏度。合成气塔进料是CO,CH4,H2气液混合物,塔顶产品为粗合成气 ...

你确定这叫精馏塔不叫洗涤塔?按照精馏的模型去分析方向都反了
洗涤塔控制的是塔盘的温度,对塔釜不关注。
有回流液下来,回流液的温度影响塔釜的温度,进料也影响,看哪个作用大
我在大化工厂干得少,这种工艺第一次听说。可以参考一下低温甲醇洗工艺,用甲醇洗涤吸收H2S和CO2,甲醇相当于你这里的CO洗涤液

 

发表于 2020-5-27 09:15:46

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本帖最后由 清城君 于 2020-5-27 11:51 编辑

你这思维方式还没入门。工科的思维不是看因素影响这一定性思维,应该是结合数字的定量思维。比如开车比走路快,但是到家对面商店买个东西,结合实际取车停车问题,走路可能比开车快。看问题要落到实处,数字来说明
CO如果本身是-176℃的,吸附升温升到-153还有一个距离,流到塔底温度低于-153完全合理,要计算的

 

发表于 2020-5-27 11:49:48

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“倘若设计是在最经济的位置进料(进料温度与进料板位置相同)” 没这说法,洗涤塔是在底部进料的。不知道你是怎么模拟的。感觉你连流程都没搞懂,建议你学一下低温甲醇洗的工艺再来看

 

发表于 2020-5-27 13:46:05

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ku 发表于 2020-5-27 15:17
哥,您说的低温甲醇洗,是利用酸性气在低温甲醇中的溶解度大进而对酸性气进行分离的。我这个塔回流CO ...

你这个工艺我不是很懂,塔底的CO去了哪里不清楚,洗涤下来的CH4去了哪里也不清楚。需要整个流程画出来再说明一下才能看明白
可以肯定这不是精馏,精馏有物料反复液化气化的过程,塔釜有热源

 

发表于 2020-5-27 15:35:41

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ku 发表于 2020-5-27 15:17
哥,您说的低温甲醇洗,是利用酸性气在低温甲醇中的溶解度大进而对酸性气进行分离的。我这个塔回流CO ...

这个工艺我的理解也是精馏,进料温度比塔釜温度高,是不是塔釜压力低于进料压力?通过降低进料温度的方式能保证纯度,个人理解是减少了塔釜蒸发量。

 

发表于 2020-5-27 16:18:33

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塔顶纯度不达标,应该是指重组分含量超标吧?

 

发表于 2020-5-28 08:03:30

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从你提供的信息看,似乎是汽提塔,而塔釜蒸汽主要靠蒸汽供热。而你的进料比实际的低10多度,很可能达不到设计与操作预期的蒸汽量,轻组分不能完全蒸上去,而塔顶采出量还不变,回流比就会比预计的小,导致产品不达标。你也可检测塔釜采出纯度对我的判断作确认。

解决办法:
1、能否把进料温度提到预设温度;
2、能否塔顶采出量减少,从而增加回流比。

 

发表于 2020-5-28 08:09:00

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清城君 发表于 2020-5-27 15:35
你这个工艺我不是很懂,塔底的CO去了哪里不清楚,洗涤下来的CH4去了哪里也不清楚。需要整个流程画出来再 ...

我理解这个工艺是精馏过程,只是塔顶没有给再沸器加热,而是用蒸汽进料加热。进料温度过低,相当于蒸汽量低于设计与理论操作值。

 

发表于 2020-5-28 08:16:50

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xiamingteda 发表于 2020-5-28 08:09
从你提供的信息看,似乎是汽提塔,而塔釜蒸汽主要靠蒸汽供热。而你的进料比实际的低10多度,很可能达不到设 ...

你看5楼发帖者的描述,这是处理含CO/CH4/H2的合成气,去除CH4,塔顶部纯度不达标应该是指CH4去除效果还不够。一氧化碳沸点-191,甲烷沸点-161。通过深冷CH4流到塔釜,CO和H2出去
题目也说了进料低于设计10℃才能勉强运行,你让温度提上来立马就勉强不了了
塔顶采出减少?怎么减少,把合成气放空一部分浪费掉?

 

发表于 2020-5-28 09:04:58

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ku 发表于 2020-5-27 22:40
塔釜压力与进料压力差不太多,29公斤左右吧。

如果方便能否提供进料的组分、温度、压力,及塔的操作温度和压力,以及塔顶和塔釜的目标组成,我也用软件算算看。原来我想的是塔釜压力低于进料压力,没有额外热源提供,体系默认为绝热体系,轻组分的汽化需要吸物料体系的热量造成塔釜温度低于进料温度,看你描述又不想。压力单位能不能精确到KPa?

 

发表于 2020-5-28 15:18:34

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塔操作压力是多少 ?

 

发表于 2020-5-29 10:02:10

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