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[讨论] 差压流量计测量值波动原因

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liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
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司空摘星 发表于 2017-11-15 10:31
液化的大多是水,含有各种杂质的水分从丙烯中析出,长久在引压管你积液就会产生附加误差,特别是冬季气温 ...

照你这样说安装的话,引压管应该斜上的吧

 

发表于 2017-11-15 20:38:37

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本帖最后由 1111111 于 2017-11-15 21:10 编辑
司空摘星 发表于 2017-11-15 19:55
对于压力检测来说,引压管里那点液体造成的误差基本上都不去管,但如果冬天伴热保温不好,凝了冻住也是一 ...

我都没去过几家厂,对工厂里实际料液的赃污和冰冻情况,严重不熟悉。。。

我那段话,针对气体和非粘稠溶液,本身应该是没错误的。

你们此处讲到的“积液”,情况要复杂得多

我猜,
估计是包含料液粘稠?,或者料液有冰冻?,或者料液呈泥浆态果冻态?—— 即料液已经不是比较纯净的流体了,
这样的料液积聚后,在导压管中,厚度达到一定量值,会产生阻力作用 —— 即压强作用到它们上面,会有压力损失

你讲的道理,是对的 。。。


弱小量程,引压时必须考虑引压方式可能导致的附加误差,以及考虑料液物性可能造成的压力损失






 

发表于 2017-11-15 20:51:44

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司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
liusha1008 发表于 2017-11-15 20:38
照你这样说安装的话,引压管应该斜上的吧

基本上都是垂直向上安装。

 

发表于 2017-11-15 21:16:49

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司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2017-11-15 20:51
我都没去过几家厂,对工厂里实际料液的赃污和冰冻情况,严重不熟悉。。。

我那段话,针对气体和非粘稠 ...


石油化工生产中很多介质都是含有水分的,原因很多,主要的原因是前序生产工艺中使用汽提蒸馏的原因,造成后续馏分里带水,虽然经过多级的切水罐,但含水还是有的。
更甚者,好多外购的原料中也含水,如果厂里的化验部门不严格,造成采购的原料含水很多,十多年前偶上班不几年,给偶厂输送原油的运输车被城市的公安巡逻队抓住了,原因在城郊的小树林里向油罐里注水,厂里领导没面子抓了一个化验工和一个卸油台的操作工,说他们串通拉油车损坏公司利益,实质上是怎么回事,偶在这里不说了,那个原油运输公司是厂里副总的关系嘿嘿。。。。据民间传说,这拉原油的车太狠了,一罐原油卸掉一半在注水一半,当时原油多贵啊,100多美元呢,如此大胆,还不是厂里领导默许的。。
不管咋呼的多纯净原料,到了冬季生产装置含水现象普遍很高,加上这种引压管的测量方式平常维护的少,基本上只有出现故障了,仪表工才去放放水,好多一年半载都不去排污的,一旦冻住就是大活很难短时间用蒸汽冲开,而且长时间不排污好多排污阀都开不开,导压管底部都被脏污介质堵的结结实实的,要用铁丝通半天。
前辈有所不知。。。
生产现场说白了,大家都是在应付工作,没有几个严格按照使用规范去维护仪表的,什么样的待遇就有什么样的工作,厂里上层不拿工人当回事,工人也就不拿工作当回事,工作能拖就拖,能糊弄就糊弄,及时在纯净的工艺,一两年不去维护,其导压管也脏的差不多了。

 

发表于 2017-11-15 21:33:56

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潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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司空摘星 发表于 2017-11-15 19:42
这种缩短引压管的办法偶厂曾经实行过。
厂里先前的好多设备,比如前几年偶负责的气分及MTBE装置就是液化 ...

呃~~安装检修平台跟工艺不搭嘎的嘛,不应该是设备管吗?
直爬梯+一个平台,所用的材料和人工也没一块表值钱。。。
相比较而言,我们公司就人性化多了。

 

发表于 2017-11-16 09:04:49

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加油小男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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潘多啦 发表于 2017-11-15 10:17
没想通,丙烯沸点是-48℃。为什么还会液化,还需要加伴热。。
管线内丙烯有压力,所以温度高的时候才能成气态!

 

发表于 2017-11-17 10:58:35

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海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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AlexM 发表于 2017-11-14 15:18
会不会介质里有气泡

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:50:34

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海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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加油小男孩 发表于 2017-11-14 17:03
问了一下工艺人员,好像是伴热不够,导致导压管里丙烯有点液化,可能会影响测量。

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:17

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海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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加油小男孩 发表于 2017-11-14 17:06
请教一下有经验的老师傅,测量丙烯差压流量计伴热不够,导致导压管里丙烯有点液化,会导致测量波动吗?如果 ...

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:24

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海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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ゞ①點ゞ 发表于 2017-11-14 19:45
引压管铺设不好的话,会对测量有影响。具体要看,要试

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:30

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阿武伊陵衫 发表于 2017-11-15 09:17
看起來很像是汽化
確認看看流量計那邊的溫度與壓力,有可能是管太長被吃掉太多壓力了(或是管線有小堵塞你 ...

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:36

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strikefreedom 发表于 2017-11-15 09:40
流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:42

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加油小男孩 发表于 2017-11-15 10:01
引压管在七八米,另外一个仪表也波动,移位后引压管短了,仪表还是波动。感觉还是丙烯积液的原因

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:51:52

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加油小男孩 发表于 2017-11-15 10:01
需要增加引压管伴热了

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:00

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加油小男孩 发表于 2017-11-15 10:02
直管段应该没问题,直管段有问题只能说测量误差大,也不会造成波动大吧,感觉是丙烯积液的原因

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:07

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潘多啦 发表于 2017-11-15 10:17
没想通,丙烯沸点是-48℃。为什么还会液化,还需要加伴热。。。
如果是怕气液两态的话,直接加个冷凝器, ...

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:33

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司空摘星 发表于 2017-11-15 10:28
在节流件差压引出阀后安装双法兰差压变。

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:39

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逍遙騰龍 发表于 2017-11-15 13:00
引压管过长理论上讲是没什么影响的,毕竟再长也不可能长到绕地球一周……
so.我更倾向于没加伴热,差压流 ...

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:48

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遥远的炊烟1102 发表于 2017-11-15 14:13
是否可以将差压变送器迁至现场,从管道引压后直接进变送器。

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:54

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718583438 发表于 2017-11-15 14:25
丙烯是否汽化了。操作温度是多少啊?

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。
现在确定流量计波动的原因为孔板选型不正确,选一个开孔小,产生差压高的孔板,罗斯蒙特压力表不更换(压力表可在量程范围内的1:8,进行量程的更改)。

 

发表于 2017-11-28 08:52:59

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