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[讨论] 事故讨论:汽提塔差压式液位计漏会导致什么恶果?

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本帖最后由 小与 于 2017-9-12 14:01 编辑

汽提塔液位计的隔离冷凝罐根部阀泄露,导致差压式液位计在DCS上显示归零,现场液位计因为年久锈蚀结垢,早已经无法看清液位,可怕的是汽提塔底部的工艺冷凝液调节阀LIC***此时投的是“A”,自动位,它迅速全关,最后造成了严重后果。会出现什么严重后果呢?请大家讨论讨论。提示:汽提塔的顶部出口蒸汽作为工艺蒸汽,去一段转化炉。
添加一张汽提塔的流程图

 

发表于 2017-9-10 20:09:45

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又只有自己来坐沙发,真是尴尬呀。液位调节阀被自动关死,必然导致液位猛涨,直至满塔,停车是按速率停车,此时生产还在继续,每小时几十吨的工艺冷凝液不一会儿就装满大半汽提塔的内部空间。此时主控应该参考塔底工艺冷凝液的历史流量打手动调节,维持一段时间的安全液位,直到停车切除汽提塔为止。不然,塔顶工艺蒸汽会带液,后果嘛……可想而知。

 

发表于 2017-9-11 10:20:34

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本帖最后由 小与 于 2017-9-13 17:15 编辑
小与 发表于 2017-9-11 10:20
又只有自己来坐沙发,真是尴尬呀。液位调节阀被自动关死,必然导致液位猛涨,直至满塔,停车是按速率停车, ...

可惜主控班长能力不足,当班人员中无人有全局的把握能力,甚至没有一般事故的普通处理能力。液位调节阀依然保持自动状态,设定值为50%它关的死死的,随着工艺生产的继续,汽提塔液位不断上涨。当塔顶出口工艺蒸汽的温度显示已经出现变化的时候,说明塔顶液体剧烈沸腾,出现液泛,蒸汽已经带水,冲入一段炉,从事后DCS的历史数据可见,一段炉出口进出口工艺气温度忽然暴跌,一会又急升,就这样循环往复,而下游所有分离器的液体都是去汽提塔,这样恶性循环的工况持续不久,合成压缩机振动值达到联锁点跳车,触发系统停车大联锁,全系统停车,差点把空分都拉停了。合成气体压缩机有一段时间变成了水轮机,幸好那进口设备质量很好,后来居然没有出现问题,也是不幸中的万幸。一段炉的触媒寿命受损却是必然,之后一段转化率下降,后来一段炉出口出现焊缝开裂爆燃都与此次事故有关。教训啊,引以为戒。

 

发表于 2017-9-11 15:25:51

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司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
呵呵。。。
操作工设置的目的是干啥的?
重要的控制在控制回路还是监控流程图上都是设置报警的,如这个液位,在DCS控制策略组态中可设置高限、底限、高高限、低低限报警功能的,一旦液位失灵归零,第一时间操作控制室内就会响起报警声音,这个声音不足够提醒操作工查看故障?不足以让操作工把控制回路打手动,不足以通过手动调节来保持汽提塔液相抽出流量的恒定?不足以保证汽提塔的安全运行??如此何至于淹塔事故的出现??
如果这些不足以能够完成?那现场的仪表不能坏了?有一块仪表坏了,这生产设备就得停车了。那这情况打发了,估计这设备一年开不了几小时。

 

发表于 2017-9-11 15:44:20

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要不说得善待老员工老司机,平时没啥事,喝茶吹牛皮都会。关键的时候方显示历练本色。

 

发表于 2017-9-11 15:48:10

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液位计坏了,报警一直在持续,需要把汽提塔切出系统才处理,操作工不是没有听到报警声,她知道是仪表故障,只是忽略了调节阀,等后来装置出现问题的时候,又慌了神,摸不着头脑,一错再错,实际上就是只会看仪表不知道动脑筋,或者说根本就不够格做主控,仪表报警是因为仪表故障,并不是工艺系统出现了问题,而操作工活生生的把一个仪表故障干成了停车事故。

 

发表于 2017-9-11 15:53:53

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这是一个在小事情处理上出现的大事故,该事故出现在一个大型的装置上,虽然是新厂,但技术力量绝对是一流的,放眼全国也是比较棒的,但万事都有万一,这就撞上了,这个大型装置长期运行,几乎年年双百长周期,记得有一次开了二百七十多天,要不是天然气紧缺肯定开三百天。即便如此也往往会出现一些貌似不可能的事故,我家乡有句老话,大河淹死会水匠。有时候就是得意忘形导致的大意麻痹,自己的不足看不到,等到出事的时候两眼一抹黑,吓都吓死了。

 

发表于 2017-9-11 16:04:42

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小与 发表于 2017-9-11 15:53
液位计坏了,报警一直在持续,需要把汽提塔切出系统才处理,操作工不是没有听到报警声,她知道是仪表故障, ...

工艺缺少HACCP分析

 

发表于 2017-9-11 16:07:41

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本帖最后由 小与 于 2017-9-11 17:26 编辑

即便有这种液位也排不上重点,不是关键点的地方也可能是事故的源发点,有时候不是控制要害点,关键点的问题,而是平时的技术培训是不是落到实处。对于工艺原理,流程为什么这样设置,应该加强培训锻炼。操作工应该对自己的每一步操作会造成什么后果要心中有数,特别是主控班长,主控乱指挥,现场岗位跑断腿,还会莫名其妙的陷入危险中。

 

发表于 2017-9-11 17:18:07

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附上一张汽提塔的流程图照片

 

发表于 2017-9-12 13:18:18

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任何报警都不能大意!长期的报警能够让人麻痹!久而久之事故就发生了!

 

发表于 2017-9-12 17:20:02

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tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
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小与 发表于 2017-9-11 15:53
液位计坏了,报警一直在持续,需要把汽提塔切出系统才处理,操作工不是没有听到报警声,她知道是仪表故障, ...

在岗位操作规程中应该有仪表故障的应急操作的相关内容吧;岗位培训也应该设有相关应急操作的培训;应急演练同样应该设置这方面的内容;这三个方面任何一个做到了就不应该出现岗位工“忽略调节”而引发事故的问题,因此,此事故不仅仅是职工操作上有问题,在管理和应急操作培训方面也有欠缺。

 

发表于 2017-9-13 14:33:54

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tanlang 发表于 2017-9-13 14:33
在岗位操作规程中应该有仪表故障的应急操作的相关内容吧;岗位培训也应该设有相关应急操作的培训;应急演 ...

他岂止是“忽略”,根本就是不会。

 

发表于 2017-9-13 16:13:12

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这种班长和主控早晚是祸害。。。。。。

 

发表于 2017-9-15 10:18:49

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问题还是要找到根源,不能只说主控不会.既然不会怎么当上主控的?侧面还是证明了人员教育和选拔的机制出问题。关键岗位的人员选拔和调配都应该都流程,至少得笔试面试得有吧,考试内容至少45%涉及各类应急。我相信每月一次考试,有相应的考核措施,就是要在脑子里灌输进去。发生异常情况按图索骥会吧。不要把所有责任推到操作工身上,领导关心什么,下面员工才会做什么!生产正常的时候搞什么,就是搞管理搞培训!

 

发表于 2017-9-15 11:57:51

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