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[讨论] 分馏塔除盐

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Yhaha0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
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如果分馏塔塔盘结盐,怎么在不停工的情况下除盐呢?如果是分馏塔各侧线的抽出口结盐呢,处理方法又是怎么的呢??

 

发表于 2017-12-1 17:04:17

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qq_冷酷Boy471471VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
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引除氧水从顶循到中段洗塔!

 

发表于 2017-12-1 19:51:14

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qq_冷酷Boy471471 发表于 2017-12-01 19:51
引除氧水从顶循到中段洗塔!
但是,从工艺管线的设计设计上,分馏部分没有除氧水的管线啊??

 

发表于 2017-12-1 19:54:53

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这个设计师没有的,一般都是自己接管线进行水洗分馏塔的 在论坛中这样的帖子应该是有不少 搜索一下看看  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:44
粗汽油泵入口有新鲜水线,走冷回流进塔顶。  详情 回复 发表于 2017-12-1 22:37

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区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
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Yhaha0 发表于 2017-12-1 19:54
但是,从工艺管线的设计设计上,分馏部分没有除氧水的管线啊??

粗汽油泵入口有新鲜水线,走冷回流进塔顶。

 

发表于 2017-12-1 22:37:50

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最好不要使用新鲜水,容易结垢  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:43

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海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
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本帖最后由 绿莲花 于 2017-12-2 21:43 编辑

首先,各部门之间联系好,反应降低处理量,降低反应深度,调整操作;其次,改好新鲜水到粗汽油泵再走冷回流到分馏塔顶的流程;控制好顶温,启泵水洗,顶循环泵底加强排水;最后在顶循泵入口检测氯离子的含量。当盐洗掉后,恢复生产。

 

发表于 2017-12-2 17:06:53

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做个好工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
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题主,用蒸汽。在管线进塔前看看有没有蒸汽接入点。控制好蒸汽阀门开度,适当提高分馏塔压力,空冷水冷加强,在回流罐加强脱水。注意塔顶温度。这个尽量不要在泵前引蒸汽。

 

发表于 2017-12-4 13:11:50

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这个没有使用过,能具体说说嘛  详情 回复 发表于 2017-12-4 14:44

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绿莲花 发表于 2017-12-1 22:37
粗汽油泵入口有新鲜水线,走冷回流进塔顶。

最好不要使用新鲜水,容易结垢

 

发表于 2017-12-4 14:43:03

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做个好工人 发表于 2017-12-4 13:11
题主,用蒸汽。在管线进塔前看看有没有蒸汽接入点。控制好蒸汽阀门开度,适当提高分馏塔压力,空冷水冷加强 ...

这个没有使用过,能具体说说嘛

 

发表于 2017-12-4 14:44:05

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Yhaha0 发表于 2017-12-1 19:54
但是,从工艺管线的设计设计上,分馏部分没有除氧水的管线啊??

这个设计师没有的,一般都是自己接管线进行水洗分馏塔的
在论坛中这样的帖子应该是有不少
搜索一下看看

 

发表于 2017-12-4 14:44:54

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Yhaha0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
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炼油工人 发表于 2017-12-04 14:44
这个设计师没有的,一般都是自己接管线进行水洗分馏塔的<br
谢谢了!

 

发表于 2017-12-4 16:12:26

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lk19871031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
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我们这是用顶循冷回流线上除氧水洗塔

 

发表于 2017-12-4 17:18:44

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催化分馏塔结盐处理

一.结盐现象:
某某催化装置,2012年4月13日开始,分馏一中流量波动,一中以上各温度频繁波动。柴油汽提塔液位波动大,柴油时有中断。4月14日开始,顶循泵2次不上量,切备泵,备泵同样不上量,维修拆泵未发现机械故障。14日凌晨开始,粗汽油干点不合格,最高291,并且粗汽油柴油馏程重叠,见表:
名  称        馏       程
        初馏点        10%        50%        90%        全馏
粗汽油        34        61        120        210        251
柴 油        142        190        266        342        360
根据以上现象,联系质检科对V203水样分析得出cl+含量为300mg/L。初步判断为分馏塔结盐,车间决定于15日对分馏塔进行水洗处理。
二、水洗流程:                           V203—污水汽提
新鲜水—P202A—冷回流线—顶循线—分馏塔1层—分馏塔4层—集液箱—顶循泵排凝—地沟
分馏塔18层—T202—罐区—地沟
三、.水洗准备:
   水洗前积极与调度联系,协调常压、醚化、油品等车间做好降量停出稳汽,改出次品,吹扫油浆外甩线的工作。车间方面本着反应岗位降进料,,维持装置热平衡及保证气压机正常运转的最低量的原则下,先降进料量至25T/h,分馏岗位提冷回流量及顶循量,降塔顶温度至95℃,降V203液位至20%,粗汽油改次品关调节阀,控制液位不高于60%。检查柴油出次品流程,注意观察柴油色度、闪点,根据调度指令决定是否出次品。拆P202A新鲜水盲板。稳定岗位改三塔循环,停再吸收剂。
四、水洗过程:
9:50,反应降25T/h,分馏塔顶温95℃时,关小冷回流调节阀至40%以防止大量水突然进塔对操作造成影响。P202A改新鲜水,启泵、开出口2扣,以流程向分馏塔打水。逐渐开大冷回流调节阀至95%。流量满量程4.5T/h,机泵电流正常,顶循返塔温度有明显降低后,关小顶循量,防止顶循泵超电流跳闸,同时调节油气冷后温度。10:20当顶循抽出温度降至115℃时,逐渐停水。顶循泵备泵,放空开排水,采样。期间分馏塔液位上升快,外甩油浆一次。
停水后,反应提量至30T/h。分馏全塔提温。注入的水分别从V203,顶循泵放空,柴油罐三处排出分馏塔。11:00顶循抽出温度升至140℃,说明注入水已蒸出,全塔降温至顶温95℃,降量至25T/h。以上面方法重新注水2次。
三次注水各点温度分别降至如下:
        一次水洗后        二次水洗后        三次水洗后
顶温TE21201        91℃        80℃        91℃
顶循抽出TE21207        115℃        105        105
第16层TE21209        133        119        117
第18层TE21203        187        155        167
第22层TE2121        303        228        230
一中抽出TE21208        138        123        131
cl+含量(mg/L)        1.06×105        0.79×105        0.53×105
14:30,水洗全面结束,提量升温,恢复生产,16:00产品质量合格,水洗结束,水洗后各温度压力液位恢复正常。
五.水洗过程中不足之处
1.水线不彻底,原计划将顶循排水中cl+含量洗至与新鲜水cl+含量相近  36  mg/L。但由于从化验数据下降趋势分析,可能耗时会很长,反复长时间水洗会造成装置反复波动,且恢复正常生产时间会加长,所以停止水洗。
2.第二、第三次水洗时水量过大,造成一中抽出温度下降过低,导致一中泵抽空,对稳定各塔器液位、温度、压力、造成波动。
3.由于水洗时V203水量大,开直接出装置手阀,导致稳定富气经水洗线压入污水汽提原水罐。
4.反复水洗反复提温蒸水延长了处理时间,同时使部分被洗下来的cl+又重新结盐,因此建议再处理此问题时,当温度降到水洗值时,关小注水,控制温度,在顶循及柴油出装置处排水,定时采样分析,待化验正常后,停水恢复生产。

 

发表于 2017-12-4 21:29:40

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有不到之处敬请指正                          

 

发表于 2017-12-4 21:32:18

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经验分享,很不错。
确实如9楼所言,若按常规工作流程来,那得联系设计院委托设计、等到项目工号实施了才能安排施工接管线,实际上为了生产,碰到这种情况,除非极度危害介质或压力很高的管线不敢随便不经设计院自己就弄,一般都是自己直接找施工单位接的管线,楼主这种水介质的危害不大,部门领导只要敢于担当,直接自己接了即可。

 

发表于 2017-12-5 09:33:02

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一般粗汽油泵那里都有连接地下新鲜水的管子吧,我们这里还接着除盐水呢

 

发表于 2017-12-5 23:21:35

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