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燧石技术

[讨论帖] 集气室结焦严重的原因分析

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chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
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集气室结焦严重且都是硬焦,原因分析?

 

发表于 2017-7-29 10:43:15

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https://wenku.baidu.com/view/5987321714791711cc791793.html  发表于 2017-7-29 11:22

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zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
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1、催化裂化原料掺渣油量高,馏分重,进料和再生剂的混合温度低,不足以全部气化,有一部分原料以液相形式存在,容易生成液体焦;
2、使用低效雾化喷嘴,雾化蒸汽量不足,形成大颗粒液滴;喷嘴位置安排不当,使进料分配不均;
3、反应沉降系统设备内表面和油气管线内壁温度低,达到油气的露点以下,造成油气凝聚结焦;
4、沉降器快分系统设计不当,油气在沉降器内停留时间过长,二次裂化,使系统大面积结焦;
5、油气分压高,生焦倾向增加;
6、装置事故多,开停工不断,频繁切断进料,加重了装置的结焦;
7、提升管出口温度长时间过低,开工时沉降器升温未达到顶点温度等情况,就会出现严重结焦.

 

发表于 2017-7-29 10:52:12

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wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
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1、催化裂化原料掺渣油量高,馏分重,进料和再生剂的混合温度低,不足以全部气化,有一部分原料以液相形式存在,容易生成液体焦;
2、使用低效雾化喷嘴,雾化蒸汽量不足,形成大颗粒液滴;喷嘴位置安排不当,使进料分配不均;
3、反应沉降系统设备内表面和油气管线内壁温度低,达到油气的露点以下,造成油气凝聚结焦;
4、沉降器快分系统设计不当,油气在沉降器内停留时间过长,二次裂化,使系统大面积结焦;
5、油气分压高,生焦倾向增加;
6、装置事故多,开停工不断,频繁切断进料,加重了装置的结焦;
7、提升管出口温度长时间过低,开工时沉降器升温未达到顶点温度等情况,就会出现严重结焦.

 

发表于 2017-7-29 14:05:28

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你的帖子是复制人家楼上的吗  发表于 2017-8-6 09:12
都是硬焦,停工时清焦很费事  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:18

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恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
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主要是开工过程。

 

发表于 2017-7-29 16:50:06

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karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
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反应温度控制稳定吗?反应温度是不是曾经有过正负2度的波动?

 

发表于 2017-8-1 11:23:50

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chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
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wxf3379 发表于 2017-7-29 14:05
1、催化裂化原料掺渣油量高,馏分重,进料和再生剂的混合温度低,不足以全部气化,有一部分原料以液相形式 ...

都是硬焦,停工时清焦很费事

 

发表于 2017-8-2 09:18:50

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yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
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1.源头解决原料性质,尽可能降低残碳,加工部分好原料;
2.一定保证稳定的进料量,以保证线速;
3.控制合适的雾化比;
3.控制合适的反应温度;
4.缩短油气在沉降器和集齐室的停留时间;
5.加大沉降器的防焦蒸汽注入量。

 

发表于 2017-8-5 09:55:37

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集气室结焦严重到什么程度啊
每个催化装置都存在结焦这个问题

 

发表于 2017-8-6 09:14:25

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