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[讨论帖] 求助各位大神,再生器内的催化剂跑剂,究竟跑哪去了?

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牧云清歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

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求助各位论坛大神!

一台100万吨/年催化裂化装置,当主风机组出现突发故障,导致供风中断后,烟气是不是也停了?
当恢复供风后,再生器内催化剂有可能会随烟气系统跑损吗? 催化剂跑损量达50多吨,有听闻过如此巨量的跑损么?   那跑剂究竟跑去哪了?    有没可能随海水脱硫塔一并冲走了?
新人一枚,问题比较多,,,各位大神能否细心回答,不胜感激!

 

发表于 2017-7-24 15:37:08

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1.当主风机组出现突发故障,导致供风中断后,烟气也没有了。
2.当恢复供风后,再生器内催化剂有可能会随烟气系统跑损。
3. 催化剂跑损量达50多吨,有可能随海水脱硫塔一并冲走了。

 

发表于 2017-7-24 18:43:17

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跑这么多剂,烟机没问题吧?

 

发表于 2017-7-25 14:28:53

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50吨催化剂没有多少,看看你们的催化剂罐,最少能装200多吨,可以估算一下50吨催化大概是多大的一堆。

 

发表于 2017-7-25 14:40:06

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跑剂分为沉降器跑剂,剂会跑到分馏系统,造成油浆固含量
另外就是再生器跑剂,再生器跑剂,可以检查是不是三旋全部回收到废剂罐里了

 

发表于 2017-7-25 16:59:41

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牧云清歌楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
LQ198619 发表于 2017-7-25 16:59
跑剂分为沉降器跑剂,剂会跑到分馏系统,造成油浆固含量
另外就是再生器跑剂,再生器跑剂,可以检查是不是 ...

跑损的剂如果被三旋回收到废剂罐里了,,那还能用吗?

 

发表于 2017-7-26 15:36:20

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yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
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沉降器跑催化剂是绝对不允许的,如果油浆固含量超标,用不了几天你的油浆系统就瘫痪了。
再生器跑剂,估计是起床的时候波动较大引起的,还是要注意,还有就是三旋的催化剂可以使用,废催化剂无非就是平衡剂,催化剂活性相对较低,但是被重金属污染的催化剂掺和在一起就不能用了。

 

发表于 2017-7-26 16:12:39

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飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
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主风机停的话,有部分催化剂会倒回到主风机出口单向阀处,还有部分管线处,这些催化剂是可以吹回再生器的,再有就是随烟气跑的了,那个基本都被烟气脱硫回收成滤饼了。

 

发表于 2017-7-27 18:21:10

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黑人牙膏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
跑50吨催化剂三旋也回收不了多少,三旋后面废剂罐装满后,催化剂就直接进烟气脱硫了。

 

发表于 2017-7-27 19:22:51

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主风刚刚并入,系统压力没有提起来时,是会跑剂的,因为旋分压降和入口线速不够;跑50t剂那只能说明旋分有问题了,不然不可能跑那么多剂!

 

发表于 2017-8-7 19:34:52

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牧云清歌 发表于 2017-7-26 15:36
跑损的剂如果被三旋回收到废剂罐里了,,那还能用吗?

回收的都是细粉,没有人用

 

发表于 2017-8-8 15:06:00

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xiao-qiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
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上百吨的跑剂都见过,烟囱全是催化剂,地面就和下了雪一样

 

发表于 2017-8-11 09:15:15

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      大多数“跑剂”的主要原因,还是安装的旋流分离器分离效率不够、操作弹性小。
      目前,国内炼化企业催化裂化装置催化剂捕集分离所采用的旋风分离器,其设计往往由国内技术的一些企业凭经验采用”大概"+"估计“甚至拍脑袋出来的,旋流分离器实际运行分离效率和操纵弹性,均难以满足装置实际运行要求。”跑剂“几乎是国内每个炼化企业都遭遇过的头疼问题。有的企业投资数千万元去改造原来的旋风分离器,但选择的旋风分离器设备和内件供方,仍然不是专业动力学分离技术公司,并没有取得明显改造效果。
      以再生环节跑剂为例,由于旋流分离器分离效率和操作弹性不能满足装置运行要求,催化剂是难以被收集到废剂罐内的。催化剂会进入到烟气钠碱洗涤吸收系统,不仅造成洗涤吸收系统磨蚀和堵塞加剧,还会导致排放烟气含尘严重超标。正如有的朋友所见到的,烟囱周边会出现下“白粉”。这也是我们在为炼化企业FCCU烟气钠碱洗涤吸收系统技术升级改造时,常常发现的事实问题。
      建议大家应该把关注重点更多集中到分离技术和设备上。否则,巧妇难为无米之炊。

 

发表于 2017-8-12 11:28:10

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