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四川久远

[生产现场] 换热器是不是换热不好了

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海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
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氨冷凝冷却器,今天测了一下冷热媒进出温度如下,大哥哥们帮忙看一下是不是冷水管路有结垢堵塞情况,请指导小弟,谢谢各位
冷却水进:28.5℃,氨气进:82℃
冷却水出:35℃   ,氨气 出:57.5℃

 

发表于 2022-6-15 15:37:55

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海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
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这是氨冷参数

这是氨冷参数


这是换热器的参数表


 

发表于 2022-6-15 15:43:13

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要求的处理状况?介质流量?

 

发表于 2022-6-15 15:52:40

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焦化剩余氨水15方,经蒸氨塔,经热泵出来进冷却器,没有流量  详情 回复 发表于 2022-6-15 16:01
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天使木业 发表于 2022-6-15 15:52
要求的处理状况?介质流量?

焦化剩余氨水15方,经蒸氨塔,经热泵出来进冷却器,没有流量

 

发表于 2022-6-15 16:01:36

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你需要有前期的数据对比才知道是否是换热效果变差啊,还有就是你的工艺要求数据,以前可以达到工艺要求数据现在达不到工艺要求数据了才能以此判断是否换热效果变差啊,然后再判断换热效果变差的原因,看冷却水进水温度是不是跟以前相同等,如果工艺数据没有变化那就拆开冷却器打开看下是否有堵管,再清洗一下,再试试效果。以上建议仅供参考

 

发表于 2022-6-15 16:42:21

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非常不好意思,之前一直没关注换热效果,液没安装仪器仪表,所以之前的是没有数据。这个很惭愧  详情 回复 发表于 2022-6-18 16:20
单单从我测得的数据看但是不是分析不出来呀。  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:02
记录统计并分析!  发表于 2022-6-15 17:32

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yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
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冷却水的进出口是否安装有压力表,看压差有没有特别大。如有同工位的对比一下。

 

发表于 2022-6-16 08:49:09

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我箱咨询各位大哥哥,单单从数据上看,冷水路和热媒路的温度变化是不是能看出什么来。冷却水路一直是全开着。好几年了  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:03
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海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
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yangjianyong 发表于 2022-6-15 16:42
你需要有前期的数据对比才知道是否是换热效果变差啊,还有就是你的工艺要求数据,以前可以达到工艺要求数据 ...

单单从我测得的数据看但是不是分析不出来呀。

 

发表于 2022-6-16 09:02:19

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海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
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yangzhou2009 发表于 2022-6-16 08:49
冷却水的进出口是否安装有压力表,看压差有没有特别大。如有同工位的对比一下。

我箱咨询各位大哥哥,单单从数据上看,冷水路和热媒路的温度变化是不是能看出什么来。冷却水路一直是全开着。好几年了

 

发表于 2022-6-16 09:03:47

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四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
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参考附件计算书,氨气流量按氨水流量的30%考虑为4.5ton/h,不考虑相变热,从82度到57.5度需要8.5吨冷却水,通过28.5度至35度换热,冷却水的实际流量看冷却水进出换热器的管径按1.5米流速估就可以,这里按DN50考虑。但如果按换热面积70m2来计算,换热器传热系数只有25左右,一般板换2500~6000。由此可见换热器已结垢。
按板换设计考虑,氨气流量太小,温差也不大,不应该换热面积做的这么大。

 

发表于 2022-6-16 09:12:23

板式换热器计算.webp

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William_gClY9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
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只靠进出口温度数据看不出来吧,之前的数据呢

 

发表于 2022-6-17 08:07:37

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qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
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不对比哪来的伤害啊

 

发表于 2022-6-17 11:26:39

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以前没测量过  详情 回复 发表于 2022-6-18 16:17
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楼主,我看了下这个一般都是在焦化上的蒸氨工艺段,然后具体的流量我这边还没有看到,看看铭牌上的应该是列管式的氨冷凝冷却器,您是否考虑一下氨盐是否堵了管程,我们之前就碰到类似的工况,后来也给业主解决了,你可以加我微信,详细聊一下  13921272663

 

发表于 2022-6-18 08:36:08

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xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
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进出水温温差比较小,能达到8-9℃就好了

 

发表于 2022-6-18 12:27:29

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qdxzf 发表于 2022-6-17 11:26
不对比哪来的伤害啊

以前没测量过

 

发表于 2022-6-18 16:17:13

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yangjianyong 发表于 2022-6-15 16:42
你需要有前期的数据对比才知道是否是换热效果变差啊,还有就是你的工艺要求数据,以前可以达到工艺要求数据 ...

非常不好意思,之前一直没关注换热效果,液没安装仪器仪表,所以之前的是没有数据。这个很惭愧

 

发表于 2022-6-18 16:20:17

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viogloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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有没有设计图纸,管束大小数量,以及换热器结构形式等?只有铭牌是看不出啥情况的,可以通过htri计算来反推你现在的换热器污垢系数是不是已经很大了

 

发表于 2022-6-19 15:23:18

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条件太少了,估不准的。
你是带热泵的,大概率是外回流的。按照剩余氨水含氨6g/L计,回流比3.氨汽含氨10%,你这个量大概是3.6吨/h。82摄氏度,常压下大概5~6%气相分率。这样合下来,你这个面积裕度就有点大了。反过来说,就是你目前的换热器换热效率很差。 1655704306152.webp
当然信息缺失厉害,一切都是瞎推。
立式的面积裕度小点,也超过200%
1655704483077.webp

1.换热器管程流速很低很低,结构设置不合理的话,造成分布不均匀,真实换热管没用上几根。
2.剩余氨水氨汽容易结盐,结萘,时间久了硫磺也会有析出,污垢热阻很大。

 

发表于 2022-6-20 13:58:55

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你好,你这个HTRI软件能不能给我一份安装程序,想学习一下,谢谢了  详情 回复 发表于 2022-6-28 21:48
谢谢您,有了你们的推断,我心里就有底了,最近准备打开来检查一下  详情 回复 发表于 2022-6-20 14:31
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yyong110 发表于 2022-6-20 13:58
条件太少了,估不准的。
你是带热泵的,大概率是外回流的。按照剩余氨水含氨6g/L计,回流比3.氨汽含氨10% ...

谢谢您,有了你们的推断,我心里就有底了,最近准备打开来检查一下

 

发表于 2022-6-20 14:31:58

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dtc1252008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【常压、催化、加氢】
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可以找人计算一下理论上要达到的数值,另外将最早的数据拿出来进行对比,进行判断是否冷却效果变差。

 

发表于 2022-6-21 08:41:44

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yyong110 发表于 2022-6-20 13:58
条件太少了,估不准的。
你是带热泵的,大概率是外回流的。按照剩余氨水含氨6g/L计,回流比3.氨汽含氨10% ...

你好,你这个HTRI软件能不能给我一份安装程序,想学习一下,谢谢了

 

发表于 2022-6-28 21:48:29

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