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2.2 炼焦操作控制 2.2.1 炉顶空间温度控制 增大空气过剩系数, 原定空气过剩系数焦炉煤气加热在1.15—1.25的标准值范围内, 高炉煤气加热在1.15—1.2的标准值范围内, 目标控制在在1.3左右, 以降低空间温度。 增大混合比, 采用高炉煤气加热, 焦炉煤气混入量增加到8%时, 炉顶空间温度能降低15-20℃, 结焦时间22-24h时控制在6%-8%。结焦时间25-30h时控制在3%-5%。优化加热制度, 在保证焦炭均匀成熟的条件下, 将标准温度降低。 780℃的炉顶空间温度, 是保证焦炭成熟需求及环保要求情况下, 有利于焦油收率的理想值。 2.2.2 装煤量控制 调整螺旋下煤时间及顺序, 减少堵挂料现象。优化平煤操作, 稳定提高单孔入炉煤的装入量。 对平煤杆筋板作改造, 提高煤线高度。对平煤杆下部增加托板, 消除前端栽头造成煤线降低。2.2.3 石墨清理控制 在推焦杆头上部两角安装石墨刮刀, 推焦过程中将炭化室顶部石墨刮除。头部空压气吹扫装置使用, 去除炉顶生成的石墨。 正确开展烧石墨工作, 按推焦计划提前30分钟关闭桥管水封翻板打开上升管盖, 打开远离上升管的装煤孔盖, 吸入空气烧去炭化室顶部的石墨, 保证炉顶空间畅通。 2.2.4 集气管压力控制 以吸气管正下方炭化室底部压力在结焦末期保持在5Pa来确定集气槽压力控制。开展集气管压力攻关工作, 减少集气管压力波动, 从而保证炭化室内压力。 2.2.5 其他炼焦操作控制 炉门清扫到位, 刀边腹板损坏及时修复更换, 保证炉门密封严密, 减少煤气损失。氨水喷嘴保持畅通, 避免喷嘴堵塞造成集气管压力波动, 及集气管底部焦油沉积。 2.3 化产回收操作控制2.3.1 初冷器阻力控制 保证循环水质量, 发现超标及时排污, 减少初冷器内部结垢, 定期对初冷器进行吹扫, 消除初冷器内部挂结物形成。保证喷洒管畅通和冷凝液中含油正常, 从而有效控制初冷器阻力。 2.3.2 初冷后煤气温度控制 对脱硫冷水系统改造, 利用补充新水替代冷水。并进行拆迁利旧安装制冷机, 保证冷水能力满足初冷器需求, 尽量控制煤气出口温度合格。 2.3.3 机械化澄清槽的使用及压油
制定机械化澄清槽检修标准, 消除设备故障, 提高使用率。在焦油氨水澄清槽压油操作上, 保证压油连续性, 控制合适的油水界面, 确保循环氨水不带油。确定合适的油水界面为机械化澄清槽的第6个阀门, 而且据此高度及测量的氨水液面实际高度适当调节压油口位置。提高循环氨水温度和压力, 使氨水在集气槽中达到较好的雾化效果, 提高煤气和氨水的换热效果, 尽可能增加煤气中焦油的冷凝量。
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