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关于蒸汽用量

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海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
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设备厂家要求现场提供DN80蒸汽管道,压力0.4kpa,流量2t/h,

厂家将此蒸汽接减压阀,将蒸汽压力降低至30kpa,然后将DN80管道变径为DN100,然后通入设备,称蒸汽流量可达到1.5t/h。
总感觉哪里不对,请大神指点迷津。

 

发表于 2025-3-13 18:24:22

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海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
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你好,这里主要有几个方面需要注意:

1. 压力单位:通常蒸汽压力的单位应为kPa或bar,而不是kpa。0.4kpa实际上意味着非常低的压力,只相当于4000Pa(帕斯卡),而正确的可能是0.4MPa(兆帕),即400kPa。

2. 减压后的压力:设备使用的蒸汽压力从原来的0.4MPa降低到30kPa后,这种大幅度的降压可能会导致蒸汽密度下降和流速变化,这直接影响流量和设备的运行效率。

3. 变径问题:管径由DN80增加到DN100,通常是为了减少管道压力损失,提高流量。但具体效果还需要考虑蒸汽的压力和温度变化、以及管道的总长度和布局来综合评估。

4. 流量计算:原始需求为2t/h的流量在经过处理后可达1.5t/h,这表明在降压和变径的过程中有一定的流量损失。需确认这种损失是否在可接受的范围内,并考虑是否有其他因素如管道泄漏、阀门调节不当等造成额外的损失。

总之,建议检查蒸汽的压力单位是否有误,并重新评估整个系统的设计,特别是减压和变径部分,确保它们能满足设备的要求,同时考虑到效率和安全性。如果可能的话,最好与设备供应商进一步沟通确认详情。
.

 

发表于 2025-3-13 19:29:12

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只为遇上你楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
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非常感谢您的回答。
您说得很对,设备厂家要求我方提供DN80,0.4MPa压力蒸汽,流量约为2t/h
然后经过设备厂家提供的减压阀后。蒸汽压力变为30kpa,再变径为DN100管道。
厂家称减压后的蒸汽流量可达到1.5t/h。
但是总感觉减压后的蒸汽流量达不到这么高。

 

发表于 2025-3-17 18:28:58

点评

0.4Mpa的蒸汽减压后变为0.03Mpa?类似于对空排放了,背压太低了,有这样的设备么? 这么低的背压,调节阀开度会很小,现场蒸汽管道大概率声音会非常响。(调节阀后流量是可能达到1.5t/h的,调节阀的进出口压差大了,  详情 回复 发表于 前天 10:08
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DN80 ,0.4MPA的蒸汽流量满足不了2T/H,起码要DN100的管子才可以

 

发表于 2025-3-18 10:50:01

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还要考虑减压阀前、阀后蒸汽管道长度

 

发表于 2025-3-19 07:51:23

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熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
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首先,你发现了蒸汽压力值减温减压前压力应该为0.4Mpa,那么你要搞清楚温度是多少呢?因为蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,你只有都知道的情况下才好去判断蒸汽的密度值,你提到的2t/h的流量,其实是温压补偿后的质量流量(体积流量×密度=质量流量),DN80的流量计(用横河的涡街流量计0.4MPa饱和蒸汽算)测量范围是0.13-3.05t/h,此时2t/h时流速为54m/s,是符合测量的。你减温减压后至30KPa后改用DN100的流量计(用横河的涡街流量计30KPa饱和蒸汽算)测量范围是0.12-1.52t/h,这个已经接近80m/s达到流量计的测量上限。这是不符合常理的,建议你通过观察它的体积流量以及温度压力得到密度,多方面做参考判断。在一个就是涡街流量计是有压损的,在你减温减压后我算了一下压损都接近6KPa了,对于30KPa来说压力是很大的了。

 

发表于 2025-4-7 13:38:55

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本帖最后由 pzhmotor 于 2025-4-14 10:10 编辑
只为遇上你 发表于 2025-3-17 18:28
非常感谢您的回答。
您说得很对,设备厂家要求我方提供DN80,0.4MPa压力蒸汽,流量约为2t/h
然后经过设备厂 ...

0.4Mpa的蒸汽减压后变为0.03Mpa?类似于对空排放了,背压太低了,有这样的设备么?
这么低的背压,调节阀开度会很小,现场蒸汽管道大概率声音会非常响。(调节阀后流量是可能达到1.5t/h的,调节阀的进出口压差大了,执行器力矩增大,这样的自控阀价格不会便宜)

我们的蒸发器有类似的工况,0.5-0.6Mpa左右的饱和蒸汽,经过调节阀后,变为0.2Mpa左右的蒸汽,作为蒸发器的热源,蒸汽流量5-8t/h。

 

发表于 前天 10:08

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