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生产15-15-15氯基产品,烘干机粘结严重的原因

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采用氨酸法工艺生产15-15-15氯基产品,使用原料:干铵、湿铵、一铵、氯化钾;温度指标:烘干机进口温度200摄氏度以上;生产过程发现烘干机旋流板及抛光区粘料严重,系统运行2天就必须停车清理烘干机。有谁知道是什么原因造成的?怎么样才能解决这个问题?

 

发表于 2017-9-5 15:24:05

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海川初三  |  头衔:  TA未设置 
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风温够了,试试提高风量,提高鼓风机与引风机的运行电流。

 

发表于 2017-9-12 13:15:50

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提高风量这一方法试过了,我们在热风炉与烘干机之间加装了台风机,提高烘干机热风量,但没什么效果。  详情 回复 发表于 2017-9-13 08:58

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01wangxian 发表于 2017-9-12 13:15
风温够了,试试提高风量,提高鼓风机与引风机的运行电流。

提高风量这一方法试过了,我们在热风炉与烘干机之间加装了台风机,提高烘干机热风量,但没什么效果。

 

发表于 2017-9-13 08:58:14

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有没有可能是一铵的问题呢?因为我们使用不同的一铵搭配生产时,粘结的情况不一致。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:06

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wei154 发表于 2017-9-13 08:58
提高风量这一方法试过了,我们在热风炉与烘干机之间加装了台风机,提高烘干机热风量,但没什么效果。

有没有可能是一铵的问题呢?因为我们使用不同的一铵搭配生产时,粘结的情况不一致。

 

发表于 2017-9-13 09:06:58

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烘干机温度偏低,恐怕你的成品水分得2.0%以上,提高烘干机头温度到350度看下。

 

发表于 2017-9-14 12:38:43

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温度不低了,烘干机尾部温度能达80摄氏度,产品水分都能控制在1.5%以下的  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:42

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生产15-15-15氯基产品,成粒很好,系统内的结疤都能涮掉,结疤考虑是烘干机机头温度偏低或者烘干机机头负压偏小所致。

 

发表于 2017-9-14 12:41:06

点评

我们在生产15-15-15-CL,大多时候烘干机旋流板及抛光区是粘料的,但也有不粘的时候,这种情况就很让人困惑  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:52

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试试外壁加保温层。

 

发表于 2017-9-15 06:25:01

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烘干机有保温的  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:53

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唐传军 发表于 2017-9-14 12:38
烘干机温度偏低,恐怕你的成品水分得2.0%以上,提高烘干机头温度到350度看下。

温度不低了,烘干机尾部温度能达80摄氏度,产品水分都能控制在1.5%以下的

 

发表于 2017-9-15 08:42:18

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唐传军 发表于 2017-9-14 12:41
生产15-15-15氯基产品,成粒很好,系统内的结疤都能涮掉,结疤考虑是烘干机机头温度偏低或者烘干机机头负压 ...

我们在生产15-15-15-CL,大多时候烘干机旋流板及抛光区是粘料的,但也有不粘的时候,这种情况就很让人困惑

 

发表于 2017-9-15 08:52:45

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01wangxian 发表于 2017-9-15 06:25
试试外壁加保温层。

烘干机有保温的

 

发表于 2017-9-15 08:53:22

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造粒机出口物料PH值的原因,加点碳铵吧,PH值偏低了。机头200度,机尾温度能80度,水分在1.5%以下,说明你的风量较大,风机配的较大。可试着降低下风量,提高下负压和机头温度。

 

发表于 2017-9-15 13:04:22

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降低风量负压不是也减小了吗?  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:25
Ph值控制在6.0-6.4,不算低;烘干机头温度能提的幅度不大,因为热风炉炉膛温度都达到1000度,超过这温度会造成炉排损坏的  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:23
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唐传军 发表于 2017-9-15 13:04
造粒机出口物料PH值的原因,加点碳铵吧,PH值偏低了。机头200度,机尾温度能80度,水分在1.5%以下,说明你 ...

Ph值控制在6.0-6.4,不算低;烘干机头温度能提的幅度不大,因为热风炉炉膛温度都达到1000度,超过这温度会造成炉排损坏的

 

发表于 2017-9-18 10:23:37

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唐传军 发表于 2017-9-15 13:04
造粒机出口物料PH值的原因,加点碳铵吧,PH值偏低了。机头200度,机尾温度能80度,水分在1.5%以下,说明你 ...

降低风量负压不是也减小了吗?

 

发表于 2017-9-18 10:25:30

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提高干燥机尾部负压

 

发表于 2017-9-18 16:55:30

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海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
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干燥机头下料管和分布器结料导致风道变小,热风堵在机头,物料高温融化,干燥机内负压偏小,导致水分烘干后抽不走,造成结料。

 

发表于 2017-9-18 19:22:40

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这段时间仔细观察烘干机机头负压,是有点偏小,这应该是其中一个原因。其他因素呢?比如使用的原料或是原料配伍,因为我们造粒机出来的物料显得湿粘,物料易粘皮带、溜槽及烘干机。  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:56
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唐传军 发表于 2017-9-18 19:22
干燥机头下料管和分布器结料导致风道变小,热风堵在机头,物料高温融化,干燥机内负压偏小,导致水分烘干后 ...

这段时间仔细观察烘干机机头负压,是有点偏小,这应该是其中一个原因。其他因素呢?比如使用的原料或是原料配伍,因为我们造粒机出来的物料显得湿粘,物料易粘皮带、溜槽及烘干机。

 

发表于 2017-9-21 14:56:50

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使用的原料或是原料配伍,因为我们造粒机出来的物料显得湿粘,物料易粘皮带、溜槽及烘干机。很明显是PH 值偏低的结果,如果液氨或气氨也加进去了,可能物料反应不均匀稳定,例如部分安氨管道堵塞,造成反应不好,15-15-15氯基肥料很容易达到润的程度

 

发表于 2017-9-22 12:20:58

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我们的PH值是用5.4-7.0范围的精密试纸测的,取5g加水50ML溶解后,用PH试纸测量,PH值控制在6.0-6.4。氨管是跟蒸汽管并列布置的,共2个喷头,正常使用很少堵塞。冒昧问一下你们的氨酸是什么样的布置的?  详情 回复 发表于 2017-9-26 15:09

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唐传军 发表于 2017-9-22 12:20
使用的原料或是原料配伍,因为我们造粒机出来的物料显得湿粘,物料易粘皮带、溜槽及烘干机。很明显是PH 值 ...

我们的PH值是用5.4-7.0范围的精密试纸测的,取5g加水50ML溶解后,用PH试纸测量,PH值控制在6.0-6.4。氨管是跟蒸汽管并列布置的,共2个喷头,正常使用很少堵塞。冒昧问一下你们的氨酸是什么样的布置的?

 

发表于 2017-9-26 15:09:06

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唐传军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
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你拍个造粒机出口物料我看下吧,氨管分布不均,氨管一个喷头吗

 

发表于 2017-9-26 17:59:52

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这段时间没生产15-15-15-CL,待下个月生产我拍个图发上来。氨喷头与蒸汽喷头同步,两个。  详情 回复 发表于 2017-9-30 16:14
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唐传军 发表于 2017-9-26 17:59
你拍个造粒机出口物料我看下吧,氨管分布不均,氨管一个喷头吗

这段时间没生产15-15-15-CL,待下个月生产我拍个图发上来。氨喷头与蒸汽喷头同步,两个。

 

发表于 2017-9-30 16:14:23

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