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[讨论帖] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室

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还原段的温度从上到下,第二个热偶温度最低,大多数都这样,极个别不是这样。
闭锁料斗补充的氢气加热有用中压、低压蒸汽加热,电加热的,温度都控制180度?
氮封罐与闭锁料斗的差压控制几KPA,报警多不,这是最难搞定的一个参数。

 

发表于 2013-4-4 14:43:05

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氮封罐与闭锁料斗的差压流程就是5Kpa,你们设置在最大?UOP一直想设置在2.5Kpa,实在不行。设置在4Kpa,并将差压表加上了阻尼(我们的意见),UOP调节PID参数费了好大的劲也不行,改了上平衡阀的曲线也不见好转。

 

发表于 2013-4-4 17:29:09

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Peterpaul彼得保罗
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分离料斗和还原段出现过料位突然下降的情况,是由于下部的催化剂输送料腿堵塞,还是因为再生器和一反内部有贴壁和空腔的情况。如果只发生一次,我就认为是下料腿堵塞了,如果经常出现,我就认为是一反和再生器内因为堵塞问题,以及气体流量过大,导致出现空腔,然后空腔被填充后产生的波动?

 

发表于 2013-4-6 17:10:31

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开工时,对于循环氢压缩机,氮气和氢气工况分别有计算喘振点的,氮气主要是看机组的出力,转速不能提太高。其他,你在开工前准备用氮气提升再生剂吗,这时是需要注意,直接把提升气控制阀开大就可以,不需要精确控制流量,不过这是首次开工用的。

 

发表于 2013-4-6 17:13:13

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naruto 发表于 2013-4-6 08:56
每次粉尘吹扫时间一般都定在30s左右,电磁阀的打开时间2s左右

吹扫有两种模式,一种是控制时间间隔,一种是根据差压来控制吹扫的。

 

发表于 2013-4-6 17:14:42

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wangyu150 发表于 2013-4-6 15:09
版主:我再生装置的分离料斗经常会发生压力上升,0.36~0.37MPA,使得催化剂提升发生困难,还原区料位上升。 ...

压力波动前,分离料斗的料位是否波动?是否突然先下降过?

 

发表于 2013-4-6 17:17:41

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naruto 发表于 2013-4-6 18:47
分离料斗和还原段料位出现突然下降要分开分析
分离料斗较大,料位出现突然下降的话,除了异常操作外,可 ...

这两种波动,能够排除料位计的故障,从还原段的温度,以及再生器的温度均反映出实际的料位在下降。

 

发表于 2013-4-6 20:01:03

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naruto 发表于 2013-4-6 20:27
如果那样的话,你们的料位突然下降后,也会突然上升吧。种种情况确实可能是某些部位出现了堵塞的情况

论坛上有这种情况的说明,我最近看了国外的文章,是写因为再生风机流量过高引起的再生器内贴壁和空腔,引起分离料斗的波动。这种情况我没经历过,波动讲多数是突然下降。包括还原段。另外跟内网堵塞有关。另外观点是下料管堵塞后结果,一种是突然畅通,一种是堵塞点下方的催化剂的空腔消失引起的。

 

发表于 2013-4-7 08:24:02

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有一个窍门,还原段与一反的差压可以在较大范围内调整,当处理量和催化剂提升速率变化后,可以改变差压,这样再生提升显的压力就不会变化,也不需要再做补充氢气的斜坡曲线了。

 

发表于 2013-4-9 10:11:04

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这条流程 UOP称为  LFLF,低流量低燃烧模式,如果循环氢压缩机体积时间较长,再次恢复时,反应器内部温度较高,但是炉子内部温度已经较低了,如果一启动就会造成反应器内高温油气进入到板换中,板换冷侧只有氢气,但热侧是反应油气,油气比热大,氢气比热小,指相同的体积流量下的。容易造成板壳程出口温度高,即热料的热料取不走,在板程入口侧的温差过大,壳程(反应后四反来)入口侧温差会很小。板程入口容易损坏。处理方法就是先点炉子的长明灯,另外瓦斯流程上有一个专门的LFLF 的瓦斯自励式的阀门,控制较少的瓦斯进入。这样利用往复机代替循环氢压缩机,将反应器的,先是四反的热量慢慢带出来,板换在小流量和换热下,板程入口温差会小点。对比于正常开工,我们是在370度进汽油的。这个问题就是板换两侧物料的组成不同,比热相差较大的原因,设计了这么一个流程。实际上我们想用,但是离心机的转速是从从0rpm都是可调节的了,所以以为转速慢慢升跟再接触的量是一样的。后来发现流量还是太大,板程入口的温差很大,应该还是用UOP的流程。而且有这个流程后,可以在循环氢压缩机一停机,就可以继续利用这个流程循环起来。

 

发表于 2013-4-14 09:49:25

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naruto 发表于 2013-4-16 20:42
现在设计的再生剂加剂的时候,再生都得停掉。

   这在UOP手册中有论述,如果是在线置换催化剂,使用2#催化剂加料斗,再生是黑烧,但下部冷却空气(氮气)的加热器是停掉的,一个控制逻辑来控制向氮封罐来补充新鲜催化剂,而从再生器底卸的速度由手阀控制。

 

发表于 2013-4-17 09:50:08

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naruto 发表于 2013-4-17 12:40
2#催化剂加料至氮封罐时,氮封罐的压力卸至常压,如果再生器一直往氮封罐卸剂,肯定串压,装料的程序将无 ...

因为在线置换催化剂可能国内没有人做过,有些厂建设时就取消了这一个2#加剂罐。国外重整要开8年,所以设计这个设施。再生卸剂必须是是烧焦完全的,同时下部的冷却氮气是不经过加热的,以最大限度降低催化剂卸出的温度。我也没有经验,但是UOP的规程中是这么介绍的。同时,氮封罐是有一个料位开关报警的,也应该是为这个在线置换所用的,这样才能够保证连续操作。卸剂手阀控制分离料斗的料位。再生器与氮封罐之间上关闭的,但是切断阀有一个小跨线,将氮封罐排放的气体回到再生器,有的也没有这条平衡线。包括氮封罐与再生器与闭锁料斗的差压UOP要求控制比正常高一些,负责容易联锁。

 

发表于 2013-4-17 14:41:04

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naruto 发表于 2013-4-17 16:33
不用取消,找仪表将量程放大即可,4倍不行,8倍,8倍不行,放16倍
平时做好注氯罐的标定即可

这个可以在DCS做一个赋值,不要这块表也可以,启动泵后,DCS输入数据,将数据给到CRCS,就可以开阀了。有些表坏了,就不买新的了,现在这块有氮气反吹,堵的情况很少了。

 

发表于 2013-4-17 17:33:40

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雨蔓 发表于 2013-4-18 11:46
再生停车时也可以用一号添加料斗加剂吗?

再生停车,待生二次气联锁关闭的,1#斗加不进去的。

 

发表于 2013-4-18 16:46:23

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雨蔓 发表于 2013-4-18 16:26
闭锁料斗和再生塔内设有料锥作用是什么?

因为催化剂流动有一个休止角,如果没有锥,可能边壁处的催化剂就不会流动,设置锥后,形成一个较陡的环形锥面,这样催化剂流动均匀些。

 

发表于 2013-4-18 16:48:59

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