海川化工论坛
标题:
低压系统放空大的原因
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作者:
htcfkq
时间:
2010-6-30 08:20
标题:
低压系统放空大的原因
1620吨/日的CO2汽提尿素装置,无设备仪表故障,正常生产低压系统放空量大有哪些原因?这个放空量设计值很低,我们从来就没达到过。
作者:
lxq700918
时间:
2010-6-30 09:25
楼主所提问题,其主要原因有:
1、高压圈汽提塔汽提效率低,低压系统负荷重。
2、低压甲铵冷凝器与冷凝负荷比,其换热面积偏小。
3、系统超负荷运行,低压甲铵冷凝器冷凝能力有限。
4、低调水系统结垢,换热效果下降。
其它原因,请高手补充。
作者:
王李
时间:
2010-6-30 09:53
回复
2#
lxq700918
借此发问:是汽提效率下降,低压系统负荷增加,从而导致返回高压系统的水量增加,高压系统水碳比升高;还是其它因素导致水碳比升高,从而影响汽提效率呢?
作者:
htcfkq
时间:
2010-6-30 10:26
补充一下:系统负荷100%左右,高压系统组分正常,汽提效率81%,低压甲铵冷凝器调温水流量950m3/h,温差9℃,低压吸收器循环冷却器出口温度58℃,进出温差20℃。设备方面无其它故障。高压甲铵泵转速68~70rpm,系统水量应该不多。
作者:
wlq1970
时间:
2010-6-30 11:09
主要是气提效果不好,虽然百分之百负荷,但是可能存在设计缺陷问题,另外甲铵冷凝器换热效果不好也是主要原因。
作者:
htcfkq
时间:
2010-6-30 11:17
请问通常低压调温水温差能达到多少度?低压系统放空量能降到设计的23kg/h吗?貌似CO2汽提装置低压放空都偏大。
作者:
海纳川河
时间:
2010-7-2 00:44
从楼主的1、4、6楼的问题中,小弟有以下几点仅供参考:
1、如果小弟所记没错的话,在原设计上,低调水的流量应在1200吧
2、如果小弟所记没错的话,在原设计上,100负荷甲胺泵返回物料在32,由于受系统水量的影响(控制值肯定高于设计值)一般在34左右,这样其转速应在93---95转左右。
3、从楼主的数据中可以看出,温度的问题有待借鉴。
其实楼主所提的问题在表面上很简单,其实内涵很深。真的。在13套1620吨工艺中,据说有几套装置很好的将回收部分控制在高压系统,低压系统负荷较低,其中几点就表现在低压系统压力、低冷器热负荷、低调水控制温度以及甲胺泵的转速上,而楼主所提也正是我们要研究和学习的地方。由于受工作性质的约束,未能有机会进行实地学习以亲眼见到这几套装置的实际控制数据,如能得到楼主和海友帮助得到24H的数据报表(主控室记录),在下感激不尽!也希望楼主和海友提供帮助。
另外一点,就要说道系统水量的问题,记得以前曾经有专贴讨论过系统水量对系统的影响问题,这个问题大家都知道,但是表象并非十分明显的,因此建议楼主参考以上1.2两点,适当提高低调水的流量(我装置为1300)、适当增加低压吸收水量(目前我装置中压返回水为6、水解为10左右甲胺泵转速为95--98转左右,其仪表换算转速流量34左右)。
另外有以前两个专门讨论水量问题的帖子链接,希望对王李海友和楼主有所帮助:
海纳川河 :水碳比高的判断,
http://bbs.hcbbs.com/thread-604726-1-1.html
如烟 :水碳比对合成塔温度的影响,
http://bbs.hcbbs.com/thread-597438-1-2.html
注:小弟在编辑时没对以上数据的单位编写,我想朋友们会明白!海涵!
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