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标题: 降低催化分馏塔顶气相负荷,节能降耗 [打印本页]
作者: 爱无限 时间: 2018-6-20 10:38
标题: 降低催化分馏塔顶气相负荷,节能降耗
换催化剂型号,催化反应深度大,分馏塔气相负荷大,顶温需要用冷回流控制。有没有好的方法,在塔顶不结盐的情况下,全关冷回流,取走多余的热量
作者: 绿莲花 时间: 2018-6-20 10:54
加大中段和塔底回流,增加中部和塔底的取热。
作者: 聚宝盆一 时间: 2018-6-20 11:42
加大顶循环回流及各中段回流量和取热量。降低循环水温度,确保各换热器冷后温度在下限控制。增加低温热水系统的取热量。如果上述无法调整就必须启用冷回流。
作者: 爱无限 时间: 2018-6-20 12:47
不会导致轻组分压下来吗,
作者: 炼油工人 时间: 2018-6-20 14:27
不应该降不下来,现在你的顶循抽出和返塔的温差是多少度啊
如果温差小的话就是顶循换热器不好了
我装置前段时间就出现这种问题
作者: 爱无限 时间: 2018-6-25 10:36
换催化剂了,FCC变DCC,气体比之前多了很多
作者: liaifeng 时间: 2018-6-26 08:27
FCC换DCC只是换了催化剂解决?其他相应设备未做更换?这个合理吗?
作者: 炼油工人 时间: 2018-6-26 10:03
装置负荷一般设计大不少的,只要不是大很多应该问题不大
例如我们原来很多常减压装置是按照燃料油设计的,石脑油收率10%左右
随着进口原油放开后,油品性质变轻,石脑油的收率可以到20%
但是再大塔顶冷却系统就受不了,只能降量
作者: liaifeng 时间: 2018-6-26 12:01
虽然都是挂在催化裂化的分支之下的技术,但是由于DCC主要的目的产品基本为气相产品为主的,对于设备要求提高了很多,特别是气压机组还有分馏塔后的冷却器!常规的催化裂化一般分馏塔后的冷却器为8组16个,而DCC工艺一般需要12组24个,你说设备不跟上,装置能扛得住吗?
作者: 炼油工人 时间: 2018-6-26 13:52
DCC工艺的气体收率在30%左右吗
作者: liaifeng 时间: 2018-6-26 19:04
某套DCC装置的物料平衡表里的数据!
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