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标题: 甲醇制氢残液高 [打印本页]

作者: bay八一    时间: 2018-3-6 20:29
标题: 甲醇制氢残液高
12000立方每年甲醇制氢催化剂只用了10个月,甲醇残液由7%左右到15%左右,催化剂设计使用48个月,其中目前进料量酸性水9500㎏/h(设计10000多点),甲醇4500㎏/h(设计6300),开工期间,非正常停工5次,求各位大神分析原因。

作者: Ameba    时间: 2018-3-6 22:10
先排除原料内杂质使催化剂中毒的可能,再排除异常开停车致使催化剂粉化的原因。
作者: Ameba    时间: 2018-3-6 22:11
工艺是甲醇水蒸汽裂解转化?
作者: bay八一    时间: 2018-3-7 06:47
Ameba 发表于 2018-03-06 22:11
工艺是甲醇水蒸汽裂解转化?
是的,找来催化剂厂家,他说催化剂活性没有问题。
作者: huwei19890613    时间: 2018-3-7 08:20
本帖最后由 huwei19890613 于 2018-3-7 08:22 编辑

如果是国产催化剂,催化剂设计寿命48个月有点夸张,另外你们开工期间非正常停车貌似有点频繁哦,这个对催化剂也有影响。甲醇残夜浓度上升说明催化剂性能是下降了的,适当提高导热油温度看看能不能有效果。
甲裂催化剂最重要的是还原效果,还原结束应该进行一段时间的低负荷运行,然后再提负荷,并考察满负荷时的催化剂性能(关注点:1、~50%配比时的残夜浓度;2、最低反应温度)。如果在比较低的反应温度下甲醇残夜浓度也比较低,说明催化剂效果比较好。
催化剂的寿命与平时运行时的操作也有关系,经常性的违规操作、非正常停车、原料毒性物质较多等因素都会降低催化剂寿命。另外一个就是反应温度的控制问题,有的单位过于追求高的转化率,将初期反应温度就控制得比较高,实际上这是非常错误的,加速催化剂老化失活,降低了提温的范围,相当于**降低催化剂的寿命。正确的操作应该是:初期尽量选择比较低的反应温度,并关注残液浓度上升的趋势(负荷不变时),随运行时间延长,逐渐适当提高反应温度(提温也要幅度比较小)。
作者: bay八一    时间: 2018-3-7 08:45
huwei19890613 发表于 2018-03-07 08:20
如果是国产催化剂,催化剂设计寿命48个月有点夸张,另外你们开
谢谢,受教了。你说的影响催化剂活性的几个方面我们貌似都有,前面我说错了,催化剂设计使用是2年,24个月。
作者: huwei19890613    时间: 2018-3-7 10:36
bay八一 发表于 2018-3-7 08:45
谢谢,受教了。你说的影响催化剂活性的几个方面我们貌似都有,前面我说错了,催化剂设计使用是2年,24个月 ...

两年就比较符合实际,但操作得当,根据我的经验,用上三年也是可能的。还原操作和平时运行的操作是很重要的,特别是还原操作,一旦在还原过程中就发现催化剂粉化、性能下降的问题,那平时怎么操作都很难改善,最终造成恶性循环。
作者: bay八一    时间: 2018-3-7 10:57
huwei19890613 发表于 2018-03-07 10:36
两年就比较符合实际,但操作得当,根据我的经验,用上三年也是可
请问在什么情况下会出现还原操作,我们甲醇的样子,纯度99.98%,高锰酸钾>50分钟,硫含量<0.5。
作者: Ameba    时间: 2018-3-7 11:28
bay八一 发表于 2018-3-7 10:57
请问在什么情况下会出现还原操作,我们甲醇的样子,纯度99.98%,高锰酸钾>50分钟,硫含量

是你们在开机初期,对催化剂的还原过程,催化剂由氧化态还原为活性组分~~
作者: bay八一    时间: 2018-3-7 11:47
Ameba 发表于 2018-03-07 11:28
是你们在开机初期,对催化剂的还原过程,催化剂由氧化态还原为活
谢谢,了解了,我是半路出家接触的甲醇制氢,你这一说,受益匪浅。
作者: huwei19890613    时间: 2018-3-7 16:20
bay八一 发表于 2018-3-7 06:47
是的,找来催化剂厂家,他说催化剂活性没有问题。

你们的催化剂是哪里的?催化剂厂家一般都不会说自己的催化剂有问题。我以前开过一套甲裂,催化剂还原结束的时候就发现催化剂有粉化现象,洗涤塔排出液中有催化剂粉末,刚开始是红色,过一会儿变黑,就是还原态的铜出来后氧化的现象。最后那炉催化剂没用一年就报废听说。
作者: jswj6688    时间: 2019-11-14 09:11
在反应条件满足的情况下,这是催化剂中毒失活,一般都是原料的问题。




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